2024年3月14日发(作者:吃粮不管事)
矿 业 工 程
20
Mining Engineering
第9卷第6期
2011年12月
高浓度结构流全尾砂胶结
充填实验研究与应用
朱国涛
(五矿邯邢矿业安徽开发矿业有限公司,安徽霍邱237464)
摘要:针对吴集铁矿矿床被约140 m厚第四系岩石覆盖,采矿过程中地表不允许塌落,合理选择了阶
段空场嗣后充填法采矿,开展了低品位铁矿高浓度全尾砂结构流胶结充填实验研究并成功应用,取得良好
的经济和社会效益。
关键词:结构流全尾砂胶结充填;充填体;强度;效益
中圈分类号:TD 823.7 文献标识码:B 文章编号:1671—8550(2011)06—0020—03
一
200 m以上矿段。初步设计生产能力为99万t/a,根据矿
1 概述
吴集铁矿(北段)位于霍邱矿区南部,霍邱铁矿区分
布南北长约40 km,东西宽3~8 km的范围内,截止2002
年全区铁矿石探明储量累计17.2亿t,远景储量为3O亿t。
体赋存条件、开采技术经济条件,岩石力学研究和采矿方
法论证,确定采用多步骤分段矿房采矿高阶段充填采矿法
和浅孔留矿采矿阶段为辅,当矿体厚>12 ITI时,采用多步
骤分段矿房采矿高阶段嗣后充填采矿法回采,隔一采一,
嗣后充填;当矿体厚<12 m或矿体间夹石需剔除,以及分
支、零星矿体采用浅孑L留矿采矿阶段嗣后充填法回采。
该矿石组分简单,矿石矿物主要为磁铁矿,脉石矿物
主要石英,低品位但可选性较好,S、P等杂质含量低,最
吴集铁矿(北段)属于隐伏型大型变质沉积铁矿床,探明
资源储量为10 532.78万t,平均地质品位TFe29.20 。矿
床走向长3.2 km,宽300~150 m,共有8个矿体,I 2号
矿体为主矿体,占全矿床储量的9O.O7 。赋存标高一33
~一
663 m以下,平均斜深394 m,平均厚22.23 rfl,倾角
终工业产品为单一优质铁精粉,铁精矿含铁66.5 。选矿
工艺为三段一闭路流程,综合选比3.7。若选矿能力按处
理100万t/a规模计算,则干抛尾矿比率为15 ,干抛尾
矿量约15万t,人磨矿石量85万t,精矿年产量28万t,
尾砂量57万t。
50。~7O。,走向自南向北由335。转至18。,总体向西倾斜。
矿石类型为沉积变质磁铁矿,矿石抗压强度为
140 MPa,,=12~16,稳固;围岩抗压强度96 MPa,顶板
围岩为黑云母斜长片麻岩、含铁角闪斜长片麻岩等,,一8
~
12,稳固;底板围岩为黑云母斜长片麻岩、混合花岗岩、
根据所选的采矿方法,必须实现胶结充填。该方案决
定了料浆的制备和输送方式选择。最适宜、最经济的充填
黑云母变粒岩、黑云母角闪片岩,,一8~12,稳固。顶底
板富水程度较弱,水文地质条件中等。
该矿床属隐伏型裂隙充水矿床,矿体位于当地侵蚀基
准面与地下水位以下,矿区均被第四系所覆盖,厚57.5~
166 m,岩性多为粘土、亚粘土和砂层等,水系尚发育,有
多层流沙层,工程地质条件差。矿区地表多为优质良田、
沟塘、水渠和自然村庄等地表设施,因此采矿过程中地表
物料是井下掘进的废石和选矿厂尾砂,基于公司的内外因
素考虑,废石加工破碎后可以作为建筑和筑路等材料,因
此,尾砂是最合适的胶结充填物料,也是未来充填采矿发
展的方向。公司委托相关科研单位对充填技术系统方案进
行研究,认为该方案切实可行,既能为充填系统建设方案
提供基础资料,又能验证了料浆的制备和输送的相关影响
因素,因此,着重开展对充填物料工业实验的研究,具有
重要的现实意义。
不允许移动和塌落;矿体上部为破碎强风化带,必须给予
保护,为了避免第四系含水层与井下发生水力联系,将矿
体上部与破碎风化带接触带预留20 iTI水平厚的连续护顶
柱,保护破碎风化带不受破坏。
一
2 实验方法
2.1 全尾砂基本物化性能参数测定
期工程采用竖井开拓方式,中央主、副井,两翼为
风井,对角两翼抽出式通风,开采范围为16~32线之间
全尾砂的密度、容重、孑L隙率、化学成分及粒级组成
进行了测定,见表1~3。
收稿日期:2011一O6—17
作者简介:朱国涛(1982一),男(汉族),安徽霍邱人,安徽开发
矿业有限公司助理工程师,主要从事采矿技术工作。
分布粒径如下:d1o一5.71 m、d50=46.82 m、d9o一
125.87 m、d j句一59.68肚m。
实验数据分析见表1~3,尾砂的物化性质对流体的流
2011年第6期 朱国涛 高浓度结构流全尾砂胶结充填实验研究与应用 21
变类型、水力学的性能、充填体的力学性质影响较大。全尾
砂比重及松散容重较小,其化学成分中Si()2含量较大,有利
于快尾砂自然沉降速度,而CaO及MgO含量相对较低。
表1全尾砂密度、容重、孔隙率
表2全尾砂化学成分测定结果
粒径 m 分计( ) 累计( )
同时全尾砂粒级较粗,一5及一10/zm所占比例分别为
9.1 、14.65 ,一20 9m所占比例为 24.3l ,
一
0.074 mm占7O.18 。用粒级组成不均匀系数 —d。。/
d 。和口一d 。/d 。反映充填材料粒级分布状况,计算可得a一
8.2~22.O>5,反映充填材料粒级分布比较不均,充填体
强度较高,密实程度较强。
料浆在管道输送中若是呈柱塞流或“结构流”并在低流
速(1~2 m/s)甚至停止流动的条件下,必须不能沉淀、离
析及堵管等现象,标准是充填物料中的一20 m粗颗粒含量
不低于l5 。--20 阻颗粒含量大可使料浆保水性强,可
使料浆在低速流动堵管可能性小,也不易于离析分层等现
象。该矿全尾砂中一20/zm粗颗粒含量为24.3l ,达到高
浓度结构流全尾砂充填对粒级要求。目前对一150 m中段C2
充填实验采场应用验证了充填料浆浓度在69%~71 ,料
浆整体均匀稳定,无论管道输送还是充入采场,流动性较
好,实现了重力自流输送,均未产生离析分层及堵塞管道现
象。通过采场充填体钻孔取样和强度测定,整体性良好,均
匀稳定并达到设计要求,部分指标超出设计要求。
2.2全尾砂沉降性能测定
起始浓度为4O%的全尾砂浆进行自然沉降,其结果见图1
所示。
70
60
50
龚40
时间/h
图1 料浆自然沉降的时间关系
实验数据分析,全尾砂24小时最大沉降浓度为
66.36%~67.23%,平均为66.8O 。1小时沉降浓度约达
65 ,6小时沉降浓度接近最大值,以后沉降浓度基本不
变。该矿沉降特性直接成功应用,将选厂的8 浓度尾砂
直接用泵送到立式砂仓自然沉降,阶梯式排水设施排水,
压气造浆,较短时间内能在砂仓内制成全尾砂浓度约7O
料浆且稳定均匀。
2.3全尾砂充填料浆坍落度测定
坍落度作为浆体流动性指标,辅助观察浆体的粘聚性
和保水性等现象。把不同浓度的全尾砂坍落度性能进行测
定,结果见图2。
暑
魁
密
料浆重量浓度(%)
图2料浆浓度对坍落度的影响
由图2可知,当充填料浆浓度增加,坍落度逐渐减少,
当超过74 时,其坍落度(22 cm,料浆流动性明显降低,
无法实现自流输送。而料浆浓度为7O ~72 时,坍落度
为28~26.5 cm,料浆流动性强、不离析、不分层和不脱
水等现象。
2.4配比强度试验(表4)
实验数据分析:1)充填料浆浓度对充填指标的影响。
灰砂比1:8时,随着料浆浓度从67 升至73 ,3天的试
块强度从0.25 MPa升高至0.4 MPa,7天的试块强度从
0.43 MPa升高至0.64 MPa,28天的试块强度从0.76 MPa
升高至1.16 MPa;灰砂比1:6时,随着料浆浓度从67%
升至73 ,3天的试块强度从0.4 MPa升高至0.61 MPa,7
天的试块强度从0.58 MPa升高至0.87 MPa,28天的试块
强度从1.34 MPa升高至1.76 MPa;灰砂比1:4时,随着
料浆浓度从67%升至73 ,3天的试块强度从0.46 MPa升
高至0.95 MPa,7天的试块强度从0.94 MPa升高至
1.62 MPa,28天的试块强度从1.88 MPa升高至3.03 MPa。
随着充填料浆浓度提高,试块强度提高幅度较快。当浓度
从67%提高至73 时,各组试块强度提高幅度为6O ~
106%,其中3天强度提高幅度最大,因此,提高全尾砂浓
度有利于加快充填料浆凝结硬化速度,加快充填作业循环;
2)水泥添加量对充填强度的影响。灰砂比1:8时,浓度
为7O 时,试块3、7和28天的强度分别为0.31、0.52和
0.94 MPa;灰砂比1:6时,浓度为70 时,试块3、7和
28天的强度分别为0.48、0.64和1.34 MPa;灰砂比1:4
时,浓度为7O 时,试块3、7和28天的强度分别为
0.68、1.24和2.47 MPa。随着水泥添加量增加,充填体强
度急剧上升。
22 矿 业 工 程 第9卷第6期
全尾砂料浆浓度和灰砂配比升高,能加大充填体的内
聚力和内摩擦角,弹性模量随之提高,强度增强。但随着
充填料浆充人采场,凝结硬化正常,1 d即可行人,提高充
填作业率。对充填体取样并进行抗压强度测试,不同灰砂
比充填体强度均达到设计要求。基本上满足了多步骤分段
料浆浓度升高而流动性下降,若要实现尾砂高浓度结构流
全尾砂料浆自流输送,必控制料浆的浓度;随着灰砂配比
的升高,其充填成本相对增加,必控制合理的灰砂配比。
矿房采矿法高阶段嗣后充填工艺要求,同时降低了损失贫
化,提高金属回收率。
参照同类矿山灰砂配比参数选择和该矿对充填技术研究成
果,试块强度比同等条件下其他矿山灰砂配比强度要高,
采场底部和顶板充填体要高强度,灰砂比为1:4,采场中
间强度可以低些,采场不同区域高度充填体的强度要求不
4结语
吴集铁矿(北段)低品位铁矿高浓度结构流全尾砂胶
结充填工业实验研究和结果,在该矿成功的应用,保证了
生产采矿安全高效,降低采空区的地压活动,维持围岩稳
同,其灰砂配比也不同,运行采用灰砂比1:4~1:12之
间可调满足工艺需求。
定性,有效控制地表移动和沉陷,多回收矿石2 000万t,
实现经济增效,扩大低品位黑色铁矿的微利的空问;同时
降低尾矿排污费,减少尾矿库的占地、筑坝等费用,减少
尾砂对环境的污染,在霍邱铁矿区具有示范和推广作用。
矿山“无废开采”、“零排放”、“绿色”环保的理念将成为
现代主流采矿方法。
参考文献:
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步设计说明书JR3.2007(IZ).
[2]解世俊.金属矿山地下开采[M].北京:冶金出版社(第二
版).1986(O4).
3工业试验结果
工业试验研究的结果,该矿能够实现尾砂高浓度结构
流全尾砂自流输送,充填料浆浓度控制在66%~72 之间,
即充填倍线6~8以上,浓度为66 ~68 ;充填倍线5以
下,浓度69%~72 。充填料浆制备输送能力控制在6O~
100 m。/h,可以满足矿山一期工程采充平衡,水泥添加量
为0.08~O.25 t/t一 ,充填综合水泥消耗为196 kg/m。,充
填运营成本合理,即78元/m ,按单位矿石成本为23.6元
/t。针对该尾砂沉降特性,将选厂的8 浓度尾砂直接输送
充填站立式沙仓直接沉降,并制造稳定的高浓度全尾砂膏
[3]王喜兵等.新型全尾砂胶结充填采矿工艺技术研究与应用
[J].《采矿技术》,2010(3).
[43姜峰.草楼铁矿全尾砂充填方案论证EJ].《矿业工程》,
2008(2).
体料浆,提高了充填体质量,降低采场脱水、排污等费用。
充填系统工艺大幅简化,减少机械浓密脱水设备投入,缩
[5]张德明等.新编矿山采矿设计手册.矿山开采卷(第二册)
EM] 中国矿业大学出版社,2006(4).
短建设周期,降低脱水能耗,降低前期投入和运营等费用。
Experimental test and practical application of
consolidated filling with high--density tailings
ZHU Guo-tao
(Handan--Xingtai Mining Corporation Anhui Mining Branch,Huoqiu 237464,China)
Abstract:Wuji Iron Ore mine is covered fully by rocks of quaternary system,and the subsidence of earth surface during
mining operation is not permitted.Therefore,the technology of stowing(filling)after open stope mining is selected.As
consolidated fi1l materia1.the high—density tailings from beneficiation process of low—grade iron ore are tested with
satisfactory result.The successful application of such tailings has achieved good economic and social benefits.
Key words:consolidated filling fully by tailings;f|ll body;strength;benefit
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