2023年12月27日发(作者:寒塘)
第2期(总第227期)山西电力No.
2
(Ser.227)Apr.
20212021年4月SHANXI
ELECTRIC
POWER某660
MW锅炉低温过热器和后屏过热器长期
高幅值超温分析及治理邵兴恩1,李前宇2,祝艳平1(1.岱海发电有限责任公司,内蒙古床城013750;
2.北京京能电力股份有限公司,北京100124)摘要:某锅炉进行了低氮燃烧器、节能减排综合升级改造,使锅炉运行工况偏离设计值较大,
引起低温过热器、后屏过热器等受热面管壁严重超温。通过对超温点、超温时间统计分析,提
出了整改措施。关键词:受热面;壁温;逻辑;氧量;风量中图分类号:TK223.3
文献标志码:B
文章编号:1671-0320(2021)02-0060-050引言
某660
MW发电机组,锅炉为亚临界、控制循
环、一次中间再热汽包炉、直流燃烧器四角布置、切
也带来一些问题,尤其是存在锅炉低过和后屏长期高幅值超温问题,影响了发电机组的合理运行,进
行治理势在必行。向燃烧、正压直吹式制粉系统,屏式过热器(以下简
1问题的提出锅炉低氮燃烧器改造后低温过热器(以下简称
“低过”)和后屏过热器(以下简称“后屏”)出现长期
称“屏过”)布置在炉膛出口处,末级过热器(以下简
称“末过”)布置在炉膛折焰角上方,末级再热器(以
下简称“末再”)位于水平烟道入口处。锅炉设计煤
种为准格尔烟煤。2011年1月投入商业运营,2013
高幅值超温现象。低过超温往往发生在中低负荷,
特别是煤质较差时,后屏超温往往发生在升负荷阶
年进行低氮燃烧器改造,2018年进行节能减排综
合升级改造,机组容量由600
MW增至660
MW,锅
炉的供汽参数由16.67
MPa/541七/539七提升至
段,特别是煤质热值较高时。以2019年7月为例
[自动发电控制自动校准AGC
AUTO-R(auto
gen16.97
MPa/571七/569
°C0
2013年低氮燃烧器改造、
eration
control
auto
regulated)模式],管壁超温时间
2018节能减排综合升级改造后,虽然660
MW发电
机组的其他性能有所提高,节能减排效果明显,但及幅度统计如表1所示。表1各受热面管壁超温时间及幅度统计表位置低过时间沧幅度比180
038100118
71832收稿日期:2020-11-07,修回日期:2021-01-05作者简介:邵兴恩(1983),男,山东泰安人,2007年毕业于华北电力
大学热能与动力工程专业,工程师,从事火电厂运行管理
和技术研究工作;分隔屏536后屏末过屏式再热器08
9580李前宇(1981),男,江苏宿迁人,2005年毕业于清华大学
热能工程系动力工程与工程热物理专业,硕士,高级工程
师,从事动力工程及工程热物理方面的研究和电厂技术
管虹作;210末再0低氮燃烧器改造时在现有燃烧器上部7.0
m
位置以上加装7层燃烬风,使燃烧器区域风量大幅
祝艳平(1971),男,内蒙古赤峰人,2011年毕业于华北电
力大学热能与动力工程专业,工程师,从事电站锅炉运行
管理工作。降低,燃烧强度相应减弱,整个火焰被拉长至标高•
60
•
2021年4月邵兴恩,等:某660
MW锅炉低温过热器和后屏过热器长期高幅值超温分析及治理43
m处燃烬风区域,造成水冷壁辐射吸热量减少,
屏式辐射受热面及尾部对流受热面吸热量增加。利
2故障问题分析及措施2.1低过超温分析2.1.1低过超温概迷用软件工具建立基于热力学第一定律的稳态受热
面能量流模型,应用模型对330
MW时各受热面吸
热量进行计算分析,绘制的各受热面能流比例分布
低过布置于后烟井内,共分3组水平蛇形管,每
组为127排。每排蛇形管由6根并联管圈套弯,管子
如图]所示。下部及中部管组材质全部为SA-210C,上部管组材
质为15CrMoG、SA-210C,垂直段材质为15CrMoGo
低温过热器壁温测点布置在垂直出口段每排第6号
管子出口,横向第32.64.96排的第1~6号管,报警
温度466尤。图2、图3为某时刻低过壁温分布图。由图2、图3可看出,各负荷段低过管壁温度测
点69-73均为易超温点,对应第64排的第1~5号
管,位于尾部烟道中间部位。烟道中间部位管屏自清
图1
330
MW时受热面能流比例分布图洁能力强,受热面不易积灰,炉膛中部烟气流速较炉
壁附近高,因炉膛四周布满水冷壁,靠近炉膛中部的
烟气温度远比炉壁的烟气温度高,布置在炉壁的辐
射式过热器或再热器沿宽度的吸热不均匀度可达
由图1可看出,330
MW工况时水冷壁吸热量偏
离设计值较大,降幅达一半以上,导致沿烟气流程后
续受热面吸热比例均有不同程度的增加,特别是屏
过吸热量增加60%以上,导致减温水量大幅增加。30%~40%P】。进入烟道后的烟气温度场和速度场仍保
1
7
13
19
25
31
37 43
49
55
61
67
73
79
85
91
97
103
109
115
121
127
133
139测点编号图2
300
MW时低过壁温沿炉膛宽度分布图1
7 13
19
25
31
37
43
49
55
61
67
73
79 85
91
97
103
109
115
121
127
133
139测点编号图3
600
MW时低过壁温沿炉膛宽度分布圏•
61
•
山西电力2021年第2期持中部烟温高和烟气流速大的分布状况。第64排管壁明显比相邻屏管壁温高,突升现
象说明除了存在烟气侧热偏差外,蒸汽侧也存在较
大流量偏差,同时考虑烟气走廊的影响。低过为对流受热面,烟气量大时吸热加强,燃
用低热值煤时,风量进一步偏大。低负荷时减小总
风量可减少低过受热面的吸热,但低负荷时凤量过
低,二次风门关至下限仍无法维持炉膛差压,通过
优化二次风门控制曲线,实现了低负荷降低炉膛总
机组负荷的高低引起蒸汽流量变化较大,低负
荷时流量偏低,热偏差更加明显,锅炉燃烧的轻微
风量的目的。2.2后屏超温分析2.2.1后屏超温概述变化即可导致受热面局部管壁明显超温。2.1.2
低过超温治理第64排管束同屏各管圈间壁温偏差不大,不
宜采用将部分管圈短路的方案。因超温管排较少,
其余管排壁温裕量较大,可考虑将易超温的第64
排管束更换为高一级别材料,也可进行外壁隔热涂
后屏布置在炉膛上部,属于以吸收辐射热为主
的半辐射受热面。沿炉宽方向设置28排后屏受热
面,每排由20根管子并联套弯组成,受热面管材为
12CrlMoVGxSA213-T91
和
SA213-TP347HFG
SB。
层防护或调整节流圈。该单一管排增加隔热涂层后
对整体受热面影响不大,但调整节流圈需要经过严
壁温测点布置在每排第2和第20号管子出口,横向
第7、15、22排的第1~20号管,报警值为596兀。图
密的计算论证。考虑到锅炉用高级别金属材料价格
已显著降低,故采取将低过第64排管材材质由
4、图5为某时刻后屏壁温分布图。随锅炉负荷增加,辐射过热器中工质的流量和
锅炉的燃料量按比例增大,但炉内火焰温度的升高
15CrMoG、SA-210C全部更换为12CrlMoV,并将焊
口进行特殊处理,使该管屏报警温度提升至496不太多,炉内辐射热量并不按比例增加国,辐射热的图4 300MW时后屏壁温沿炉膛宽度分布图•
62
-
2021年4月邵兴恩,等:某660
MW锅炉低温过热器和后屏过热器长期高幅值超温分析及治理份额相对下降,辐射式过热器中蒸汽的焙增减少,
出口温度下降,管壁温度也随之降低。整体看低负
荷时壁温比高负荷时高。低负荷时左、右侧壁温基
本平衡,高负荷时右侧壁温普遍比左侧高,这是由
烟气残余旋转引起的叫受热面联箱间的汽流都是
采用三通引入、引出,在三通附近的集箱中,由于存
在涡流,对集箱中的静压分布和支管入口阻力系数
产生影响,使此处管屏的流量减少,屏间热偏差增
大叫壁温分布存在3个低谷区和4个高峰区,4个
高峰位于三通附近的涡流区,3个低谷是因为进、
出口联箱采用垂直三通结构,正对三通的管子,蒸
汽流量明显增加,导致壁温突降。三通效应加大了
管屏间的水动力偏差,加剧了沿炉膛宽度方向壁温
分布的不均匀性。通过历史曲线发现后屏管壁超温主要发生在
升负荷阶段,特别是当负荷大幅上涨同时夹杂磨煤
机启动等因素时。下面为某次升负荷时汽壁温等参
数变化过程。12:50,AGC指令由300
MW开始上涨,风量、
煤量同步上升,炉膛氧量由6%缓慢下降,各二次风
门均为自动状态。13:03,F制粉系统通风暖磨,右侧后屏出口汽
温由522七开始上升。13:05,负荷460
MW,氧量4.2%,启动F磨煤
机,右侧过热器一级减温水调门手动全开。13:08,F磨煤机启动后,炉膛氧量快速下降至
1.9%,炉膛缺氧燃烧,右侧后屏出口汽温上升至
585七,后屏壁温上升至634
超温幅度达38
°CO由于锅炉高温受热面管材工作温度设计几乎
接近材料的许用极限温度,长期超温将加速管道内
壁氧化皮的生成和脱落,引起传热恶化或管道阻塞
而爆管肌根据拉尔森-米列尔近似方程估算,超温
幅度越大,金属寿命呈指数降低的越快问。蒸汽温度
超限对于管壁的危害远大于烟气侧的影响卩勺。
2.2.2后屏过热器超温治理热工逻辑中锅炉总风量跟踪总煤量,受风机动
叶、燃烧器二次风门调节的迟滞影响,以及升降负
荷时二次风箱与炉膛差压的变化引起的存储作用,
导致风量“跟踪”存在一定的滞后性。因锅炉未设置
煤质热值自动校正逻辑,燃烧低热值煤时氧量偏
大,燃烧高热值煤时氧量偏小,最终通过炉膛出口
氧量自动修正炉膛总风量,但快速变负荷时氧量的
反应有较长时间的滞后性,导致煤质较好工况时升
负荷阶段发生炉膛严重缺氧,煤质较差工况时降负
荷阶段炉膛差压无法满足。磨煤机启动通风阶段,大量煤粉送入炉膛,而
这部分煤粉未计入总煤量,导致总风量未进行相应
调整;一次风压跟踪单台磨最大煤量,快速升负荷
时,受一次风压、一次风量上升的影响,给煤机给煤
量与磨煤机出煤量不匹配;新启动磨煤机运行初期
由于一次风压大,一次风量大,磨煤机出煤量大于
给煤机给煤量。诸多因素导致升负荷伴随启磨阶段
氧量快速降低,燃料不能在燃烬区完全燃烧,甚至
在受热面处发生再燃烧,使炉膛火焰中心上移。鉴于当前电力紧张和严峻的电煤供求关系,
AGC
AUTO-R方式负荷变动频繁,通过人为超前
调整风量和减温水量不现实,需要对负荷变动阶段
的风量、煤量调节进行自动逻辑优化。逻辑优化主
要为以下3方面,一是风量超前调节;二是投入热
值校正回路自动;三是磨煤机启动前后对燃料主控
进行修正。锅炉总煤量随负荷指令变化,而负荷指令由
AGC指令经一定速率计算得到,因此AGC指令变
化要超前煤量一定时间,可以利用这一时间段使风
量超前煤量动作。运用这一思路将AGC指令与负
荷指令的差值经一定运算后叠加到总风量指令上,
并作一定的逻辑限制。同时,修改总风量曲线,将高负荷段总风煤比
由7.3增加到&0,加大煤量增加时对应的风量增
量,后期通过氧量自动回路将负荷稳定阶段的总风
量拉回至正常值。热值校正系数闵用于适应各种复杂工况下煤质
变化的需要,取前1
h蒸汽焙增均值自动地校正燃
煤发热量,与逻辑设计煤质发热量做对比,输出值
作用于燃料主控去控制煤量和风量。在单位燃煤发
热量变化的情况下,改变燃料主控变化速率及幅
度,增加调节的准确性,使控制策略适应快速、大幅
度变负荷的需要,使协调控制系统同一调节参数对
不同煤质的适应性增强,最终减小燃料热值变化所
引起的主汽压力、主汽温度波动。利用模型预测控制MPC(model
predictive
cont-
ol)技术对磨煤机启动阶段总燃料量进行负偏置优
化,得出不同磨煤机启动阶段对应优化曲线,对磨
煤机通风及启动初期总煤量进行短时间一定量干
・63・
山西电力2021年第2期预。由曲线可以看出,工况改变初期偏置影响较大,
控制的同时,对低过、屏式再热器壁温的治理也起
到了积极作用;同时,间接提高了负荷响应速率。目
后期随着主汽压力回路对燃料量的修正作用,偏置
量加速归零。前,受煤质多变影响,受热面管壁超温问题并没有
得到彻底解决,后屏及屏式再热器超温现象仍时有
3效果分析在不经过较大技术改造的情况下,利用机组临
发生。下一步将进行磨煤机动态分离器改造及变负
荷阶段煤粉细度的优化控制,以实现锅炉“四管”的
修机会对低过受热面上部管组第64排6根管圈全
部进行更换;投入燃料热值校正回路自动;对炉膛
总风量逻辑进行优化;对分离燃烬风SOFA
(par本质安全。参考文献:[1]容銮恩,袁镇福,刘志敏,等.电站锅炉原理[M].北京:中国电力
出版社,1997:
154-15&⑵周强泰.锅炉原理[M].北京:中国电力出版社,2013:
over
fire
air)风门逻辑进行优化,增加氧量低
于2%时SOFA的1、2、3风门脉冲关小15%,氧量
大于2.5%时脉冲释放逻辑;利用MPC技术对磨煤
[3]
周月桂,徐通模,惠世恩.四角切向燃烧锅炉水平烟道烟温偏差
形成机理的研究[J].动力工程,2001,21(5):21-26.机启动阶段燃料主控进行优化;吹灰方式优化等一
系列措施使受热面壁温超限情况得到明显改善。优
[4]
罗永浩,杨世铭,王孟浩.T型进口三通对分配集箱流量分配的
影响[J].动力工程,1998(3):
29-33,78.化后1个月周期内(AGC
AUTO-R模式),管壁超
温时间及幅度得到明显改善。[5]
黄兴德,周新雅,游詰,等.超(超)临界锅炉高温受热面蒸汽氧
化皮的生长与剥落特性[J].动力工程,2009(6):602-60&4结束语通过采取有针对性地换管,不仅提高了低温过
[6]
王捷.电站锅炉高温受热面寿命在线监测技术的研究与应用
[D].北京:华北电力大学,2008:63.[7]
边彩霞,周克毅,朱正林,等.蒸汽侧氧化膜对锅炉T91钢管蠕
变断裂寿命的影响[J].动力工程学报,2013(8):
659-664.热器的整体安全性,而且避免了盲目换管或选用高
一级材质带来的成本大幅增加。通过逻辑优化,使
[8]
康科伟,施子福,李培,等.660
MW锅炉超低负荷段燃烧优化
试验研究[J].浙江电力,2018,37(5):51-55.升负荷及磨煤机启动阶段因缺氧燃烧造成的火焰
中心瞬时升高现象明显减弱,使后屏壁温得到有效
[9]
接建鹏,辛力坚,武文华,等.利用煤质热值校正对协调控制系
统优化的研究[J].内蒙古石油化工,2011(24)
:
is
and
Treatment
of
Long-term
High
Amplitude
Overtemperature
of
Low
-
temperature
and
Rear-plate
Superheaters
of
a
660
MW
Boiler
SHAO
Xingen1,
LI
Qianyu2,
ZHU
Yanping1(1.
Daihai
Power
Generation
Co.,Ltd.,Liangcheng,Inner
Mongolia
013750,China;2.
Beijing
Jingneng
Power
Co.,
Ltd.,
Beijing
100124,
China)Abstract:
A
boiler
has
undergone
comprehensive
upgrading,
including
low
-nitrogen
burner
rectification,
energy -saving
and
emission
reduction,
causing
the
results
that
the
boiler
operating
condition
deviates
greatly
from
the
designed
value
and
vere
overtemperature
of
the
heating
surface
wall
of
the
low
-temperature
and
rear-plate
superheaters
and
so
on.
Bad
on
a statistical
analysis
of
overtemperature
point
and
overtemperature
time,
rectification
measures
are
put
words:
heating
surface;
wall
temperature;
logic;
oxygen;
air
volume•
64
•
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