精馏实验报告
一、目的及任务
①熟悉精馏的工艺流程,掌握精馏实验的操作方法。
②了解板式塔的结构,观察塔板上汽-液接触状况。
③测定全回流时的全塔效率及单塔效率。
④测定部分回流时的全塔效率。
⑤测定全塔的浓度(或温度)分布。
⑥测定塔釜再沸器的沸腾给热系数。
二、基本原理
在板式精馏塔中,由塔釜产生的蒸汽沿塔逐板上升与来自塔顶逐板下降的回
流液,在塔板上实现多次接触,进行传热与传质,使混合液达到一定程度的分离。
回流是精馏操作得以实现的基础。塔顶的回流量与采出量之比,称为回流比。回
流比是精馏操作的重要参数之一,其大小影响着精馏操作的分离效果和能耗。 回
流比存在两种极限情况:最小回流比和全回流。若塔在最小回流比下操作,要完成
分离任务,则需要无穷多塔板的精馏塔。当然,这不符合工业实际,所以最小回流
比只是一个操作限度。若操作处于全回流时,既无任何产品采出,也无原料加入,
塔顶的冷凝液全部返回塔中,这在生产中午实际意义。但是由于此时所需理论板
数最少,又易于达到稳定,故常在工业装置的开停车、排除故障及科学研究时采用。
实际回流比常取最小回流比的1.2~2.0倍。在精馏操作中,若回流系统出现
故障,操作情况会急剧恶化,分离效果也将变坏。
板效率是体现塔板性能及操作状况的主要参数,有以下两种定义方法。
(1) 总板效率E
E=N/Ne
式中 E--总板效率;N--理论板数(不包括塔釜);
Ne--实际板数。
1
(2)单板效率Eml
Eml=(xn-1-xn)/(xn-1-xn*)
式中 Eml--以液相浓度表示的单板效率;
xn ,xn-1--第n块板和第n-1块板的液相浓度;
xn*--与第n块板气相浓度相平衡的液相浓度。
总板效率与单板效率的数值通常由实验测定。单板效率是评价塔板性能优劣
的重要数据。物系性质、板型及操作负荷是影响单板效率的重要因数。当物系与
板型确定后,可通过改变气液负荷达到最高板效率;对于不同的板型,可以保持相
同的物系及操作条件下,测定其单板效率,以评价其性能的优劣。总板效率反映全
塔各塔板的平均分离效果,常用于板式塔设计中。
若改变塔釜再沸器中加热器的电压,塔内上升蒸汽量将会改变,同时,塔釜再
沸器电加热器表面的温度将发生变化,其沸腾给热系数也将发生变化,从而可以
得到沸腾给热系数与加热量的关系。由牛顿冷却定律,可知Q=αA△tm
式中 Q--加热量,kw;
α--沸腾给热系数,kw/(m2*K);
A--传热面积,m2;
△tm--加热器表面与主体温度之差,℃。
若加热器的壁面温度为ts ,塔釜内液体的主体温度为tw ,则上式可改写为
Q=aA(ts-tw)
由于塔釜再沸器为直接电加热,则加热量Q为Q=U2/R式中 U--电加热的加热
电压,V; R--电加热器的电阻,Ω。
三、装置和流程
本实验的流程如图1所示,主要有精馏塔、回流分配装置及测控系统组成。
1.精馏塔
精馏塔为筛板塔,全塔共八块塔板,塔身的结构尺寸为:塔径∮(57×3.5)mm,
2
塔板间距80mm;溢流管截面积78.5mm2,溢流堰高12mm,底隙高度6mm;每块塔板
开有43个直径为1.5mm的小孔,正三角形排列,孔间距为6mm。为了便于观察踏
板上的汽-液接触情况,塔身设有一节玻璃视盅,在第1-6块塔板上均有液相取样
口。
蒸馏釜尺寸为∮108mm×4mm×400mm.塔釜装有液位计、电加热器(1.5kw)、控
温电热器(200w)、温度计接口、测压口和取样口,分别用于观测釜内液面高度,加
热料液,控制电加热装置,测量塔釜温度,测量塔顶与塔釜的压差和塔釜液取样。
由于本实验所取试样为塔釜液相物料,故塔釜内可视为一块理论板。塔顶冷凝器
为一蛇管式换热器,换热面积为0.06m2,管外走冷却液。
图1 精馏装置和流程示意图
1.塔顶冷凝器 2.塔身 3.视盅 4.塔釜 5.控温棒 6.支座
7.加热棒 8.塔釜液冷却器 9.转子流量计 10.回流分配器
11.原料液罐 12.原料泵 13.缓冲罐 14.加料口 15.液位计
2.回流分配装置
回流分配装置由回流分配器与控制器组成。控制器由控制仪表和电磁线圈构
成。回流分配器由玻璃制成,它由一个入口管、两个出口管及引流棒组成。两个出
口管分别用于回流和采出。引流棒为一根∮4mm的玻璃棒,内部装有铁芯,塔顶冷
凝器中的冷凝液顺着引流棒流下,在控制器的控制下实现塔顶冷凝器的回流或采
出操作。即当控制器电路接通后,电磁圈将引流棒吸起,操作处于采出状态;当控
制器电路断开时,电磁线圈不工作,引流棒自然下垂,操作处于回流状态。此回流
分配器可通过控制器实现手动控制,也可通过计算机实现自动控制。
3.测控系统
在本实验中,利用人工智能仪表分别测定塔顶温度、塔釜温度、塔身伴热温度
、塔釜加热温度、全塔压降、加热电压、进料温度及回流比等参数,该系统的引入,
不仅使实验跟更为简便、快捷,又可实现计算机在线数据采集与控制。
3
4.物料浓度分析
本实验所用的体系为乙醇-正丙醇,由于这两种物质的折射率存在差异,且其
混合物的质量分数与折射率有良好的线性关系,故可通过阿贝折光仪分析料液的
折射率,从而得到浓度。这种测定方法的特点是方便快捷、操作简单,但精度稍低;
若要实现高精度的测量,可利用气相色谱进行浓度分析。
混合料液的折射率与质量分数(以乙醇计)的关系如下。
.=60.8238-44.0529nD
式中 .--料液的质量分数;
nD--料液的折射率(以上数据为由实验测得)。
四、操作要点
①对照流程图,先熟悉精馏过程中的流程,并搞清仪表上的按钮与各仪表相
对应的设备与测控点。
②全回流操作时,在原料贮罐中配置乙醇含量20%~25%(摩尔分数)左右的乙
醇-正丙醇料液,启动进料泵,向塔中供料至塔釜液面达250~300mm。
③启动塔釜加热及塔身伴热,观察塔釜、塔身t、塔顶温度及塔板上的气液接
触状况(观察视镜),发现塔板上有料液时,打开塔顶冷凝器的水控制阀。
④测定全回流情况下的单板效率及全塔效率,在一定的回流量下,全回流一
段时间,待该塔操作参数稳定后,即可在塔顶、塔釜及相邻两块塔板上取样,用阿
贝折光仪进行分析,测取数据(重复2~3次),并记录各操作参数。
⑤实验完毕后,停止加料,关闭塔釜加热及塔身伴热,待一段时间后(视镜内
无料液时),切断塔顶冷凝器及釜液冷却器的供水,切断电源,清理现场。
五、报告要求
①在直角坐标系中绘制x-y图,用图解法求出理论板数。 ②求出全塔效率和
单板效率。
③结合精馏操作对实验结果进行分析。
4
六、数据处理
(1)原始数据
①塔顶:nD1=1.3597,nD2=1.3599;塔釜:nD1=1.3778,nD2=1.3779
nD1=1.3658,nD2=1.3658;nD1=1.3678,nD2=1.3681。②第四块板:第五块板:
(2)数据处理
①由附录查得101.325kPa下乙醇-正丙醇 t-x-y 关系:
表1:乙醇—正丙醇平衡数据(p=101.325kPa) 序号 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
液相组成x 气相组成y 沸点/℃ 0 0.126 0.188 0.210 0.358 0.461 0.546
0.600 0.663 0.844 1.0
0 0.240 0.318 0.339 0.550 0.650 0.711 0.760 0.799 0.914 1.0
97.16 93.85 92.66 91.60 88.32 86.25 84.98 84.13 83.06 80.59 78.38
乙醇沸点:78.38℃,丙醇沸点:97.16℃。 纯溶质(溶剂)折光率原始数据
纯物质 冰乙醇 正丙醇
折光率
1.3581 1.3579 1.3809 1.3805
均值 1.3580 1.3807
回归方程:
由质量分数m=A-BnD代入m1=1 nD1=1.3580 与m2=0 nD2=1.3807
得 .=60.8238-44.0529nD ① ②原始数据处理:
表2:原始数据处理
名称
塔顶 塔釜 第4块板 第5块板
折光率nD
1.3597 1.3778 1.3658 1.3678
5
折光率nD
1.3599 1.3779 1.3658 1.3681
平均折光率nD 质量分数ω 摩尔分数x
1.3598 1.37785 1.3658 1.36795
0.9207 0.1255 0.6563 0.5616
0.9380 0.1577 0.7136 0.6256
以塔顶数据为例进行数据处理:
D
2
1.3597.1.3599
.1.3598
将平均折光率带入①式
..60.8238.44.0529nD.60.8238.44.0529.1.3598.0.9207
0.9207
x...0.9380
1-0.92071-0.9207
...乙醇.正丙醇4660
③在直角坐标系中绘制x-y图,用图解法求出理论板数。
乙醇
参见乙醇-丙醇平衡数据作出乙醇-正丙醇平衡线,全回流条件下操作线方程
为y=x,具体作图如下所示(塔顶组成,塔釜组成):
图2:乙醇—正丙醇平衡线与操作线图
④求出全塔效率和单板效率。
由图解法可知,理论塔板数为6.2块(包含塔釜),故全塔效率为E.
第5块板的入板液相浓度x4=0.7136,出板组成x5=0.6256
6
由y5=x4=0.7136查图2中乙醇和正丙醇相平衡图,得x5=0.5490
N6.2
.100%..100%.77.5%N总8
则第5块板单板效率 Em1,5.
0.7136.0.6256
.100%.53.46%
0.7136.0.5490
七、误差分析及结果讨论
1.误差分析:
(1)实验过程误差:测定折光率时溶质组分有所挥发造成数据误差
(2)数据处理误差:使用手绘作图法求取理论塔板数存在一定程度的误差,尤
其是在求取x5=0.5490时,直接在图上寻找对应点,误差较大。
(3)折光仪和精馏塔自身存在的系统误差。
2.结果讨论:
此次实验测得的全塔效率为77.5%,单板效率为53.46%,全回流操作稳定 ,全
塔效率和塔板效率较为合理。
八、思考题
1.什么是全回流.全回流操作有哪些特点,在生产中有什么实际意义.如何测
定全回流条件下的气液负荷.
答:a、冷凝后的液体全部回流至塔内,这称作全回流。 简单来说,就是塔顶蒸
汽冷凝后全部又回到了塔中继续精馏。
b、D=0,实际生产是没有意义的,但一般生产之前精馏塔都要进行全回流
操作,因为刚开始精馏时,塔顶的产品还不合格,而且让气液充分接触,使精馏塔
尽快稳定、平衡。
U2
7
Q..q.r R c、要测定全回流条件下的气液负荷,利用公式,其中塔釜的加热电
压和电阻已知,查出相变焓,则可以求出汽化量q,则有在全回流下L=V=q。
8
本文发布于:2023-05-22 09:22:15,感谢您对本站的认可!
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