2024年3月25日发(作者:小学生礼仪画册)
输油主泵机械密封失效对策
罗硕菁
摘要输油主泵机械密封失效,分析原因,给出对策及改进方法,改进后使用效果。
关键词泵机械密封失效对策
中图分类号TH117 文献标识码B
一
、
概述
中海石油炼化东莞油品储运有限公司油库首站四台主输油
泵,型号KDY830—100"3,担负着惠州炼油厂每年400万立方米
的成品油输送任务。试运行期间,四台泵连续发生五起泄漏事
故。因此,必须找出密封失效的原因并彻底处理解决,以保证各
项生产任务的安全进行。
二、油泵及机械密封结构说明
泵为中开式三级离心泵,机械密封为德国杰特拉产单端面
平衡型集装式机械密封,如图1所示。机械密封的冲洗管从三级
叶轮进口,即高压端机械密封腔引出,这一端为反冲洗方式,连
接到低压端机械密封腔,即一级叶轮的进口端,这端为正冲洗方
式,两端压差约为2MPa,并与泵顶排气管相连,在启泵前可用于
图1
困 设备管理与维修2010№8
机械密封腔和泵腔的排气。机械密封动、静环均为碳化硅。
三、失效现象及原因分析
1.四台泵运转情况
1号泵运行8h后,后端机械密封开始出现滴漏,约20滴/
min。前轴承振动值0.8mm/s,后轴承振动值1.3mm/s,在允许范
围之内。2号泵运行1h后,后端机械密封出现较大泄漏,前轴承
振动值1.9mm/s,后轴承振动值1.4mm/s,在允许范围之内。3号
泵启动后,前密封出现滴漏,约1h后,后端机械密封出现瞬间冒
烟,随即后机械密封也开始滴漏,前轴承振动值0.4mm/s,后轴
承振动值0.9mm/s,在允许范围之内。4号泵在运行约10min后,
后端机械密封出现大泄漏,前轴承振动值0.6mm/s,后轴承振动
值0.5mrrds,振动正常。
2.分析
由于四台泵运行时,前、后端轴承振动值均在正常范围之
内,因此可以排除因泵本身安装缺陷引起机械密封泄漏。
拆卸机械密封后,发现静环多处崩裂(图2),由于动,静环的
材料均为碳化硅,泵送介质为清水,初步怀疑运行中由于密封
面温度升高而发生干摩擦,磨损加剧,导致密封烧损或发生热应
力开裂,从而发生大量泄漏。
运行中五套机械
密封损坏,其中四套为
后机械密封,研究机械
密封冲洗口发现,在后
机械密封处使用的是
反冲洗,反冲洗通常适
用于轴封箱压力与排
出压力差极小的场合,
且机械密封压盖本身
的设计为多点布置冲
洗(图3),由于采用反
冲洗,冲洗介质直接从
冲洗孔流走,对密封副
起不到控制温度和防
图2
止液膜气化并改善润
滑条件的作用,造成密封副干摩擦运转或形成气囊并发生汽蚀。
四、解决对策及改造方案
1.更换动环为具有固体润滑性能的碳石墨环,静环仍为碳
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水轮发电机组轴承润滑油系统故障处理
刘战平
摘要水轮发电机组轴承润滑油系统向机组提供润滑油,润滑、冷却机组轴承及转轴。结合实例,介绍润滑油系统工作原理,阐述
故障处理思路,提出改进措施。
关键词水轮发电机组轴承润滑系统故障处理
中图分类号TM312 文献标识码B
1.水轮发电机组轴承润滑油系统
衡,当润滑系统消耗油量大于轴承油泵供油量时,高位油箱液面
大源渡水电站4台机组为奥地利ELIN公司设计生产的灯 会缓慢下降,降至直流轴承油泵(备用泵)启动油位时,AEIO模
泡贯流式机组,每台机组配有1台交流轴承油泵和1台直流轴
块通道D03接点输出接通直流轴承油泵接触器K3401(图lb),
承油泵向高位油箱打油(目的是当两台油泵同时故障时,保证高
备用泵启动1min内将油打至正常油位后自动停泵。
位油箱内有5min的润滑油供应,确保机组安全停机)。机组现地
2.故障检查
控制单元通过液位计控制高位油箱油位,机组正常运行时两台
2003年9月10日,4 机组发生高位油箱油位低报警,导致
轴承油泵运行方式均为自动控制模式,交流轴承油泵设置为主
机组跳闸停机事故。根据轴承润滑油系统工作原理,初步判断故
用泵,始终向高
障原因是直流轴承油泵启动故障。检查直流轴承油泵控制回路:
位油箱打油,现
①管道压力正常时继电器K0703励磁,其常闭接点断开,若泵后
地自动控制单
压力异常,K0703失磁,其常闭接点闭合,时间继电器K0182启
元AEIO模块通
动,延时30s后启动K3401。检查K0703动作情况,发现任何一台
道D02接点输
油泵启动后,泵后压力均正常,排除K0703信号异常情况。②检
出接通交流轴
查K4002--*K3203--*K3401回路,机组正常运行时K3202接点断
承油泵接触器
a)交流轴承油泵
开,K4002接点闭合,模块控制K3203动作,当交流油泵选择为
K0007,交流轴
主用时,K3203继电器励磁,其常闭接点断开,经动作试验,证实
承油泵打油至
该回路亦无问题。③检查AEIO模块所在回路,发现此时直流油
高位油箱(图
泵不能正常启动。怀疑是液位计干簧接点闭合不良,造成AE10
1a)。一般情况1
模块通道D03输出信号异常,影响直流油泵启动。
台油泵的出口
高位油箱有两只液位计,相对位置见图2,+SC一3 1与+SC一
油量和机组轴
33为一组,+SC一32与+SC一34为一组。分别检测油位计不同位
承润滑系统消
b)直流轴承油泵
置接点信号,油位高+SC一31、油位低+SC一33、油位过低跳闸+
耗油量基本平
图1油泵控制回路(部分) sc一34信号接人机组现地控制单元安全模块AF08,油位正常+
化硅,该密封副的磨
前机械密封的冲洗口和泵一级叶轮蜗壳上的预留孔联接,冲洗
损因数较小,运转寿
方式仍为正冲洗,压差1MPa,多点冲洗的功能不变。
命应能相应延长.
3.工艺操作上,在泵启动后,尽快打开泵出口阀门,以使冲
2.更改机械密封
洗液得到循环补充,避免因介质温度上升使密封副得不到应有
冲洗管的连接方式, 的冷却。
将后机械密封的冲洗
五、效果
管改为正冲洗,即从
改进后试运行,四台泵各运行4h,没有发生机械密封泄漏。
泵出口管上压力表位
投油运行,至今四台泵共运行1200h,无一泄漏。 W1O.08—31
置,加装三通后引到
机械密封冲洗口,这
作者通联:中海石油炼化东莞油品储运有限公司
广东东
样保持冲洗压差为
图3
莞市523988
1MPa,从而实现多点
E-mail:luo24320@yahoo.tom.ca
冲洗,使冲洗液沿圆周均匀分布,避免局部温度变形或冲蚀。将
[编辑利
文]
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设备管理与维修2010№8 团
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