输油主泵机械密封失效对策

更新时间:2024-03-25 11:42:34 阅读: 评论:0

2024年3月25日发(作者:小学生礼仪画册)

输油主泵机械密封失效对策

输油主泵机械密封失效对策 

罗硕菁 

摘要输油主泵机械密封失效,分析原因,给出对策及改进方法,改进后使用效果。 

关键词泵机械密封失效对策 

中图分类号TH117 文献标识码B 

概述 

中海石油炼化东莞油品储运有限公司油库首站四台主输油 

泵,型号KDY830—100"3,担负着惠州炼油厂每年400万立方米 

的成品油输送任务。试运行期间,四台泵连续发生五起泄漏事 

故。因此,必须找出密封失效的原因并彻底处理解决,以保证各 

项生产任务的安全进行。 

二、油泵及机械密封结构说明 

泵为中开式三级离心泵,机械密封为德国杰特拉产单端面 

平衡型集装式机械密封,如图1所示。机械密封的冲洗管从三级 

叶轮进口,即高压端机械密封腔引出,这一端为反冲洗方式,连 

接到低压端机械密封腔,即一级叶轮的进口端,这端为正冲洗方 

式,两端压差约为2MPa,并与泵顶排气管相连,在启泵前可用于 

图1 

困 设备管理与维修2010№8 

机械密封腔和泵腔的排气。机械密封动、静环均为碳化硅。 

三、失效现象及原因分析 

1.四台泵运转情况 

1号泵运行8h后,后端机械密封开始出现滴漏,约20滴/ 

min。前轴承振动值0.8mm/s,后轴承振动值1.3mm/s,在允许范 

围之内。2号泵运行1h后,后端机械密封出现较大泄漏,前轴承 

振动值1.9mm/s,后轴承振动值1.4mm/s,在允许范围之内。3号 

泵启动后,前密封出现滴漏,约1h后,后端机械密封出现瞬间冒 

烟,随即后机械密封也开始滴漏,前轴承振动值0.4mm/s,后轴 

承振动值0.9mm/s,在允许范围之内。4号泵在运行约10min后, 

后端机械密封出现大泄漏,前轴承振动值0.6mm/s,后轴承振动 

值0.5mrrds,振动正常。 

2.分析 

由于四台泵运行时,前、后端轴承振动值均在正常范围之 

内,因此可以排除因泵本身安装缺陷引起机械密封泄漏。 

拆卸机械密封后,发现静环多处崩裂(图2),由于动,静环的 

材料均为碳化硅,泵送介质为清水,初步怀疑运行中由于密封 

面温度升高而发生干摩擦,磨损加剧,导致密封烧损或发生热应 

力开裂,从而发生大量泄漏。 

运行中五套机械 

密封损坏,其中四套为 

后机械密封,研究机械 

密封冲洗口发现,在后 

机械密封处使用的是 

反冲洗,反冲洗通常适 

用于轴封箱压力与排 

出压力差极小的场合, 

且机械密封压盖本身 

的设计为多点布置冲 

洗(图3),由于采用反 

冲洗,冲洗介质直接从 

冲洗孔流走,对密封副 

起不到控制温度和防 

图2 

止液膜气化并改善润 

滑条件的作用,造成密封副干摩擦运转或形成气囊并发生汽蚀。 

四、解决对策及改造方案 

1.更换动环为具有固体润滑性能的碳石墨环,静环仍为碳 

__-j 

水轮发电机组轴承润滑油系统故障处理 

刘战平 

摘要水轮发电机组轴承润滑油系统向机组提供润滑油,润滑、冷却机组轴承及转轴。结合实例,介绍润滑油系统工作原理,阐述 

故障处理思路,提出改进措施。 

关键词水轮发电机组轴承润滑系统故障处理 

中图分类号TM312 文献标识码B 

1.水轮发电机组轴承润滑油系统 

衡,当润滑系统消耗油量大于轴承油泵供油量时,高位油箱液面 

大源渡水电站4台机组为奥地利ELIN公司设计生产的灯 会缓慢下降,降至直流轴承油泵(备用泵)启动油位时,AEIO模 

泡贯流式机组,每台机组配有1台交流轴承油泵和1台直流轴 

块通道D03接点输出接通直流轴承油泵接触器K3401(图lb), 

承油泵向高位油箱打油(目的是当两台油泵同时故障时,保证高 

备用泵启动1min内将油打至正常油位后自动停泵。 

位油箱内有5min的润滑油供应,确保机组安全停机)。机组现地 

2.故障检查 

控制单元通过液位计控制高位油箱油位,机组正常运行时两台 

2003年9月10日,4 机组发生高位油箱油位低报警,导致 

轴承油泵运行方式均为自动控制模式,交流轴承油泵设置为主 

机组跳闸停机事故。根据轴承润滑油系统工作原理,初步判断故 

用泵,始终向高 

障原因是直流轴承油泵启动故障。检查直流轴承油泵控制回路: 

位油箱打油,现 

①管道压力正常时继电器K0703励磁,其常闭接点断开,若泵后 

地自动控制单 

压力异常,K0703失磁,其常闭接点闭合,时间继电器K0182启 

元AEIO模块通 

动,延时30s后启动K3401。检查K0703动作情况,发现任何一台 

道D02接点输 

油泵启动后,泵后压力均正常,排除K0703信号异常情况。②检 

出接通交流轴 

查K4002--*K3203--*K3401回路,机组正常运行时K3202接点断 

承油泵接触器 

a)交流轴承油泵 

开,K4002接点闭合,模块控制K3203动作,当交流油泵选择为 

K0007,交流轴 

主用时,K3203继电器励磁,其常闭接点断开,经动作试验,证实 

承油泵打油至 

该回路亦无问题。③检查AEIO模块所在回路,发现此时直流油 

高位油箱(图 

泵不能正常启动。怀疑是液位计干簧接点闭合不良,造成AE10 

1a)。一般情况1 

模块通道D03输出信号异常,影响直流油泵启动。 

台油泵的出口 

高位油箱有两只液位计,相对位置见图2,+SC一3 1与+SC一 

油量和机组轴 

33为一组,+SC一32与+SC一34为一组。分别检测油位计不同位 

承润滑系统消 

b)直流轴承油泵 

置接点信号,油位高+SC一31、油位低+SC一33、油位过低跳闸+ 

耗油量基本平 

图1油泵控制回路(部分) sc一34信号接人机组现地控制单元安全模块AF08,油位正常+ 

化硅,该密封副的磨 

前机械密封的冲洗口和泵一级叶轮蜗壳上的预留孔联接,冲洗 

损因数较小,运转寿 

方式仍为正冲洗,压差1MPa,多点冲洗的功能不变。 

命应能相应延长. 

3.工艺操作上,在泵启动后,尽快打开泵出口阀门,以使冲 

2.更改机械密封 

洗液得到循环补充,避免因介质温度上升使密封副得不到应有 

冲洗管的连接方式, 的冷却。 

将后机械密封的冲洗 

五、效果 

管改为正冲洗,即从 

改进后试运行,四台泵各运行4h,没有发生机械密封泄漏。 

泵出口管上压力表位 

投油运行,至今四台泵共运行1200h,无一泄漏。 W1O.08—31 

置,加装三通后引到 

机械密封冲洗口,这 

作者通联:中海石油炼化东莞油品储运有限公司 

广东东 

样保持冲洗压差为 

图3 

莞市523988 

1MPa,从而实现多点 

E-mail:luo24320@yahoo.tom.ca 

冲洗,使冲洗液沿圆周均匀分布,避免局部温度变形或冲蚀。将 

[编辑利 

文] 

— 

设备管理与维修2010№8 团 

输油主泵机械密封失效对策

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