2024年3月5日发(作者:写给自己的话)
抽油机井管理中电流监测作用的认识
【摘要】我们队处于过渡带边源,去年末投产17口新油井,同期投注28口注水井,生产结构又有了新的调整。根据实际生产情况,电流资料的监测在一定程度上反映出现场抽油机井的工作现况,因此结合实际经验和抽油机井现场所遇到的故障问题,对电流监测在抽油机井管理中的作用进行了判断和总结。通过分析,总结出,为下一步更好的管理抽油机井,完成抽油机井的最佳生产提供技术支持和指导。
【关键词】电流;抽油机;作用
前言
抽油机井电流监测是抽油机井日常管理的一项重要内容,采油工抽油机井录取电流数据时,要在抽油机驴头下上下死点各按一次采样键,然后通过显示按键把上下电流读出来。通过每日监测的数据,分析电流变化原因,进而采取相应措施,提高或恢复抽油机井的生产能力。
一、判断油井的结蜡情况
一般抽油机以正常生产时电机上行电流为基准电流,同时参考下行电流,当电流连续2次达到基准电流的1.4倍时就应及时安排洗井,减少因结蜡造成的电机负荷增大,产量下降。此现象的抽油机井一般在洗井周期末期出现,洗井后电流能够恢复正常,产量经过几日后也可恢复到最佳状态。我们通过对几口井热洗后的跟踪量油及化验,24小时~72小时基本上可恢复到正常。
由于大庆油田石油含蜡量高的特点,在开采过程中随着举升高度的降低及温度的下降,每一口井油流运动到某点时出现蜡聚集,出现管径变细,阻力增大,电流明显上升。
这种属于结蜡造成的电流上升有以下特点:一是结蜡造成的电流上升有一个缓慢的过程;二是伴随产液量电流有轻微的变化,但一般不会变化太大,主要是因为结蜡严重的井产液量不会太高(低于25t/d),不需要多大的过流面积;三是经历了缓慢上升后,电流会在一个较高水平上相对稳定,随后有一个明显的抬高,这是就需要洗井,因此电流数据的录取不能间断。对于产液量比较高的井(10-25
t/d)均可用这种方法确定热洗周期。
当然,结蜡造成的电流上升并不是每一口井都这么明显,也有少数油井变化不明显,例如西41-12井就出现过这种情况,为有效延长其热洗周期,对该井的现场资料进行严格的跟踪;今年该井作业起出后发现管、杆带蜡(电流资料上没有明显变化);分析原因主要是该井产液量比较低(小于10t/d),结蜡所造成的摩擦等载荷在整个载荷中所占的比重较小,以及由于传动效率的原因,经多个传动环节后在电机上未能表现出来。这种油井在我队占17%左右,其热洗周期的确定主要靠长期的经验积累。
二、抽油机平衡状况的判断及调整
利用电流判断抽油机的平衡状况,是我们经常采取的一种方法。抽油机平衡率的计算方法为I下÷I上×100%。其值为85%~115%为合格,否则为不合格,即不平衡。抽油机不平衡时,其一是对电机。当抽油机不平衡时电机运转,此时电机对外做功不均匀,不仅电机易损坏,也造成效率降低和功率浪费。
其二是对抽油机。当抽油机曲柄运转不平衡时,抽油机易发生振动,使各紧固部分的螺丝松动,影响抽油机的使用寿命。同时也对抽油杆及抽油泵造成一定
的影响。
平衡调整计算的经验公式:
调整方向根据上电流和下电流的对比,上电流高于下电流向外调整,上电流低于下电流向内调整。经现场实际应用,在载荷、冲程、平衡块质量、电流等数据录取比较准确时,公式具有较高的准确性。
三、判断抽油井传动系统故障
油田目前所采用的抽油机主要是由悬绳器、游梁、连杆、曲柄、减速箱等多个传动设施将电机的功变成带动光杆上下运动的能量,如果任何一个环节传动效率降低,均会造成电机电流的非正常变化。西52-斜18井正常生产时上电流32A,下电流为23A,于2012年5月初急剧上升到上电流55A,下电流则上升到45A。考虑到该井于4月份刚刚进行同周期内热洗,排除了结蜡影响的电流上升。井组及技术人员在现场检查时发现了减速箱出现串轴现象,同时有较大的打齿声,经验正该井出现了严重的齿轮损坏。通过更换减速箱后,电流又恢复到正常生产时的水平。分析总结:生产井电流上升一般首先考虑到结蜡影响,但这种情况与结蜡的区别在于电流在短时间内急剧上升,却不会出现卸载,此时应及时检查抽油机井传动系统工作是否正常。
四、地面调参引起的电流变化特征
根据油井供液能力等生产情况的变化,调整冲程、冲次等地面生产参数是一种主要的增产与节能降耗手段。冲程的调整会引起扭矩的变化,冲次的调整会引起动载荷的变化,从而引起电流的变化。由我队部分调参井电流的变化得出:调大参数井电流前后对比,上行电流明显增大,下行电流略有减小。
冲程变小,电流变化情况相反,冲次的变化主要对动载荷造成影响,载荷变化较小,因此电流变化不明显。地面生产参数变化时,尤其是冲程变化时,因及时根据电流变化调整平衡,避免参数调整后造成能耗增加以及对设备的损坏。
五、注采关系调整对电流的影响
由于注采关系的调整,连通水井进行了层段调整,使得抽油机的电流也相应发生了变化。我们队西丁4-10井,前期产液量一直在110吨左右,上电流在60A,下电流在58A左右。2012年4月发现该井产量降到50吨左右,电流降到40A/35A。连续核实三天,产量相同,核实电流表基本也不变,上报测试队进行测试验正,发现并没有发现井下故障,只是上载荷及下载荷均明显下降,功图面积变小。进行连通水井的查找,发现其中之一的连通水井西4-108一个月前进行了测试调整,配注由110下调到50立方米每日,而与油井西丁4-10连通的主要层位进行了封堵,终于找到电流下降的原因。抽油机的地下生产有变化也直接影响到电流的变化。
六、根据监测电流对井下故障进行辅助判断
对于井下杆泵故障,也可以跟据电流的变化做出相应的判断。以抽油杆底部断脱为例,抽油杆底部断脱,在管、泵基本不漏失的情况下,电流表现为上电流明显减小,下电流增大(在结蜡较严重的井上上电流变化幅度不大)。
以西4-丁26井为例,正常生产时电流35A/32A,06年3月11日井组人员录取数据反映电流为28A/41A,安排量油发现不上液面,功图测试显示为抽油杆断脱,最小载荷减小5KN,比较符合抽油杆底部断脱特征。06年3月16日作业施工起出后发现断脱部位为对接爪断,验证了原先的推测。
七、结论
抽油机的电流变化是由以上各种因素综合作用的结果,不同的井变化的原因
不同,其电流值变化也不同。是抽油机井生产情况的一个基本的表述,要认真录取每一个资料,进行正确的分析,避免不必要的影响和浪费。
八、对电流监测作用的认识及建议
1、及时取准电流资料,认真分析电流变化原因,调整平衡到最佳合理范围内。
2、要对每口井做好电流监测曲线,保证及时发现变化的趋势。
3、加强员工队伍素质培养,提高员工责任心。
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