2023年12月27日发(作者:北化研究生院)
第32卷第10期 2010年10月 华电技术 Huadian Technology Vo1.32 No.10 0ct.2Ol0 超临界锅炉屏式过热器受热面 超温原因分析及对策 邹嘉奇,陈永彬,张东 (安徽华电宿 II发电有限公司,安徽宿州234101) 摘要:华电宿州发电有限公司 1机组直流锅炉在第1次检查性大修后出现屏式过热器出口A侧经常超温的现象。分 析认为,造成锅炉受热面金属温度高的最直接诱因是 1锅炉炉内燃烧行程拉长,火焰中心上移。对 1锅炉风烟及燃烧 系统进行优化后,屏式过热器左侧壁温得到了有效控制。 关键词:超临界;超温;火焰中心;燃烧调整 中图分类号:TK223.3 2 文献标志码:B 文章编号:1674—1951(2010)05—0016—02 O 引言 安徽华电宿州发电有限公司一期工程为2台 600 MW超临界燃煤机组,锅炉由东方锅炉厂设计制 造,配有6台ZGM113型中速磨煤机,每台磨炼机设 运行中通过肉眼对炉膛火焰进行观察发现,中下层 燃烧器火焰的颜色比较暗,而且炉膛出口的烟温比 设计值要高。根据HT—NR 3型燃烧器燃尽风喷口 的设计特点,必须对燃尽风进行节流或在运行中尽 量减小燃尽风挡板的开度,以避免燃尽风偏大而造 计最大出力为55 t/h;炉内采用前后墙对冲燃烧方 式,共3层24只旋流燃烧器分别布置在炉膛前后墙 上;煤粉燃烧器采用日立一巴布科克公司的HT— NR 3型低氮氧化物旋流燃烧器;设计煤种为淮北矿 业集团祁南矿烟煤。 成下部燃烧器供氧不足。 (2)磨煤机出力不够。安徽华电宿州发电有限 公司磨煤机选型偏大,现有燃料远不能达到设计煤 种品质,磨煤机出力很难达到55 t/h。磨煤机本身 运行状态不佳,造成出粉细度不能达标。煤粉细度 偏粗也会导致燃烧行程拉长,火焰中心上移。调整 1屏式过热器超温情况 安徽华电宿州发电有限公司 1锅炉大修结束 后,在350 MW至520 MW升负荷过程中,尤其是启动 上层磨煤机后,屏式过热器出口A/B两侧存在着明 显的汽温偏差,A侧汽温明显偏高,在减温水全开的 前各台磨煤机的出粉细度见表2。 表2调整前各台磨煤机的出粉细度 磨煤机 调整前分离器挡板开度 % 调整前煤粉细度R90 情况下,A侧汽温仍难以控制。具体情况统计见表1。 表1单侧汽温异常情况统计 (3)一次风量偏大,炉内火焰中心偏高。一次 风量偏大造成煤粉颗粒进入炉膛的初速度偏高,煤 粉浓度降低,着火所需吸热量增加,导致煤粉着火延 迟,煤粉在炉内的停留的时间缩短,着火点退后,火 焰中心上移。在相同工况下与 2锅炉各层燃烧器 区域火焰温度对比如图1所示。与此同时,锅炉的 2屏式过热器超温原因分析 经过现场试验和数据分析,认为屏式过热器超 温的主要原因如下: 控制逻辑决定一次风量偏大必然会造成二次风量偏 低,从而使燃烧器区域缺氧燃烧。 (4)二次风量测量装置不准,锅炉总风量计算 逻辑不合理。长期运行发现, 1锅炉二次风测量装 置测量结果比实际偏大。在同样负荷和入炉煤质情 况下, l锅炉二次风母管压力明显低于 2锅炉,送 (1)燃尽风喷嘴中心风拉杆开度过大。在正常 收稿日期:2010—04—26
第10期 邹嘉奇,等:超临界锅炉屏式过热器受热面超温原因分析及对策 ・17・ (7)炉膛及空气预热器人口氧量控制不合理。 安徽华电宿州发电有限公司氧量调节采用送风机自 动跟踪氧量的方式进行调节,调节容易、灵敏且波动 范围宽。氧量与其他运行参数耦合性较强,对整个 燃烧系统经济性的影响大。氧量超过燃烧要求即富 氧燃烧时,炉内燃烧温度降低,使炉膛火焰中心上 图1 1、 2锅炉燃烧器区域火焰温度 移,屏式过热器的辐射换热量增大而容易超温,根据 风机的出力也偏低,这都说明 1锅炉二次风量比测 统计,超温工况发生时,空气预热器人口氧的质量分 量值偏低。 数为4.8%~5.7%;当处于超温工况时,为确保屏 (5) 1锅炉的炉内总风量计算逻辑存在问题, 式过热器不超温,将低温再热器烟气挡板开度维持 未考虑空气预热器漏风。空气预热器漏风: 一次风 低位,挡板联动使再热器侧的烟气挡板开大,由于 漏人烟气为主,而在总风量的计算中以一次风机的 1~ 4烟气挡板实际开度存在差异造成了锅炉烟 出口风量计算,所以,计算总风量等于实际风量。因 道氧量场的不均匀性,即左侧氧量偏高,这几方面因 为一次风机以保证制粉系统安全为前提,而总风量 素同时作用使得屏式过热器左侧管束超温。 跟踪负荷曲线,所以,一次风计算量偏大造成了送风 机出力下降,二次风量偏小。 3屏式过热器超温的解决方案 (6)由于磨煤机本身性能及煤质的限制,在机 (1)对 1炉的制粉系统进行检查并对燃烧进 组负荷达到或接近480 Mw时,运行人员通常会启 行优化。优化的核心是强化炉内的风粉混合,合理 动第5台磨煤机。上层燃料量的增加一定会带动火 选择风煤比,缩短火焰行程,降低火焰高度。具体做 焰中心上移,屏式过热器往往在这种情况下更容易 法是对各台磨煤机人口的一次风量进行调整,具体 超温。 见表3 表3各台磨煤机入口一次风量调整情况 (2)加强燃烧调整,合理配风。如果煤质较差, 保证辐射受热面的吸热效果。 可采用塔式配风方式,适当增大下层、中层空气供给 (5)缩短给水跟踪煤量的响应时间,升负荷前 量。具体调整措施是:关小C,E层三次风至40%, 将中间点温度降低的同时提高压力的设定偏差,以 关小B,D层三次风开至燃煤位,A,F层三次风适当 提高给水跟踪煤量的响应速度。 开大至60%。在燃烧器投运的三次风既是氧气补 (6)根据煤质特性将氧的质量分数控制在 给风,又可以加大高温烟气回流稳燃,所以,在任何 3.0%~4.5%,当燃用灰分高的煤种时,为了减少机 燃烧工况下都不能全关。 械不完全燃烧损失,氧的质量分数取较高值。对烟 (3)保证二次风箱一定的风压力。在每层风箱 气挡板的开度进行校对,保证 1~ 4烟气挡板的 中安装风压测点,在一次风速较高的情况下,根据旋 开度与指令基本一致。 流燃烧器的工作特性,二次风、三次风人炉的风速应 (7)加强对2台引风机电流的监视,尤其是在 高于一次风,形成“风包粉”的形式。如果风压无法 负荷350 MW左右、引风机静叶开度40%时,要尽量 保证或是炉膛两侧的二次风压不同,则无法将二次 减少两侧电流偏差,以保证两侧烟气流量均衡。 风及时送达燃烧区域而沿炉墙上升,造成二次风与 (8)利用停炉机会对A/B两侧的一级减温器进 燃烧缺氧区域延迟混合,火焰中心上移。二次风的 行检查。 及时补充可有效降低炉膛出口烟温,强化水冷壁吸 热。加装风压测点后,运行人员可根据负荷变化及 4 结论 时调节送风机的出力,保证二次风箱压力。 经过长期的运行经验积累,控制屏式过热器超 (4)针对炉膛水冷壁、屏式过热器积灰挂焦较 温的关键环节主要有以下2点: 多的问题,将每天的吹灰时问提前至升负荷之前,以 (1)保证合适的供氧量即调节风(下转第42页)
・42・ 华电技术 第32卷 2.3.5年固定分摊率的计算公式 时,应将逐年投资折算至期初一次投入的值后采用 该公式计算;目前电力工程的计算期17,一般为20 年,残值率为5%。 通过上述分析,年固定分摊率计算公式为 A FcR=(A/P,i,n)+ R一残值率×(A/F,i,n), 式中:i为工程全部投资的内部收益率,在无全部投 资的内部收益率时,可取本行业的内部收益率;n为 计算期(一般取20年),(A/P,i,n)=i +i +i , 3 不同的年固定分摊率对优化结果的影响 以某电厂2×600 MW带冷却塔的湿冷机组的 供水系统优化为例,以10%~18%5个年固定分摊 (A/F,i,凡)=i。+i ;M 为大修费率,一般取经济 评价中的数值,目前电力工程一般按照2.5%计列。 上式系将工程投资简化为在计算期初一次投入 的公式,可基本满足优化的精度要求,在建设期较长 率分别对该电厂2×600 MW机组的若干基本组合 方案进行年费用计算,选择其中的年费用最小方案 列于表2,以分析年固定分摊率对优化结果的影响。 表2某电厂2×600 MW机组最小年费用方案汇总 由表2可以看出,不同的4 的取值,最优的凝 汽器面积有34000,38000,40000,42000m 4种,最 关于年固定分摊率的选择,笔者推荐的意见不 仅适用于火电厂的冷端优化,亦适用于其他行业中 大偏差达8 000 in 之多;冷却塔面积有8 500 m 和 9000ITI。2种,最大偏差达500m 。不同的取值结果 导致优化中最主要的2个参数偏差达到20%左右, 严重影响了最优方案的选择。因此,年固定分摊率 的多方案优化。 参考文献: [1]DL/T 5339--2006,火力发电厂水工设计规范[S].. [2]张文斌,陈建功.电力工程水务设计手册[M].北京:中 国电力出版社,2005. 的取值必须引起足够的重视。 4结论与建议 年固定分摊率在不同工程中应该是一个变值, [3]王文松,郭建斌.现代咨询方法与实务[M].北京:中国 计划出版社,2003. 应该以相应工程全部投资的内部收益率计算。 建议DL/T 5339--2006《火力发电厂水工设计 作者简介: (编辑:王书平) 规范》修改年固定分摊率的计算方法,避免优化结 论的偏离。 ◇●0●‘:>●(: ●0●0●0●<)●o●<:’●<>●0●<:,●o●<:'●(:>‘()●◇●()0<:,●()●<>●◇●<:)●<>●o李磊(1970~),男,山东莱州人,高级工程师,从事火力 发电厂项目管理方面的工作。 ●<>●‘》●(: ●<>●o●<》●<>●0●<>●<>●<>●<>●<>●<>●<>●()●0●<>‘0●(>● (上接第17页)量与煤量的关系。风量过大会造成 煤粉的燃烧过程后移,火焰中心上移。 参考文献: [1]黄新元.电站锅炉运行与燃烧调整[M].北京:中国电力 出版社,2007. (2)合理搭配运行磨煤机的台数,尽量减少上 层磨煤机投运次数,各台给煤机的煤量应该遵循由 下向上、由前向后逐级递减的原则分配。 通过上述一系列调整措施的实施和对设备缺陷 的检查处理,有效降低了炉膛出口的火焰中心高度 和烟道内空气动力场的不均匀, 1锅炉屏式过热器 超温的情况基本得到有效控制,屏式过热器A侧出 口温度控制在520 ,同时降低了锅炉飞灰含碳量、 [2]岑可法.大型电站锅炉安全及优化运行技术[M].jE京: 中国电力出版社,2007. (编辑:白银雷) 作者简介: 邹嘉奇(1982一),男,辽宁铁岭人,助理工程师,从事电 厂集控运行方面的工作。 陈永彬(1971一),男,山东枣庄人,助理工程师,从事电 厂安全检查方面的工作。 送风机和一次风机电耗,有利于机组的安全和经济 运行
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