酿酒废水处理工程
调
试
报
告
2015年5月
一、概述
股份有限公司前身为始建于1956年的酒厂,位于湖南北郊工业
园区,旁依枝柳铁路和1828省道,为风景名胜区张家界、猛洞河、
王村古镇至德夯苗寨、凤凰古城的必经之地,这里群山环抱,风景如
画,生态工业园已被国家旅游局列为全国首批工业旅游示范点。
由于的高速发展,产能的扩大,导致生产排污量的增加,并且国
家出台了专门的《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》,对于白
酒行业污染物排放要求更加严格,公司现有污水处理设施老化,工艺
落后,已不能满足污水达标排放的要求,现阶段的污水处理设施只能
处理500m3/d的水量,对于后期的扩产排污量已远远不能接纳,所以
迫切需要新建污水处理设施进行处理。集团领导和集团上下在开展生
产的过程中,都把环境保护问题当作企业生存和发展的关键,并明确
的提出了解决污染问题,必须依靠技术进步,努力做到清洁生产、积
极改进生产工艺、降低排水量、减少排放总量,但是,由于该项目投
产后生产能力大,还不能做到零排放,二会 还将向环境排放一定污染,因
此,根据国家的“三同时”政策,在进行厂内生产系统设计的同时,
也进行废水处理系统建设,该处理系统就是为此而进行的。
新建污水处理厂将分两期进行建设,一期处理量1200m3/d,二期
处理量1200m3/d;新建污水站工程于2015年12月20日验收完毕,
并且于2015年1月开始进行调试准备工作,现系统联动试车及功能
调试已经结束。
二、工程概况
1、项目名称:新建1200m污水站工程
2、项目地点:湖南省
3、设计规模及进出水水质要求
一期:1200m/d
来水水质设计:
COD:≤5000mg/L
NH3-N:≤80mg/L
TP:≤5mg/L
出水水质要求:
COD:≤100mg/L
pH:6~9
SS≤50mg/L
色度≤40
NH3-N:≤10mg/L
TP:≤1mg/L
4、排放标准
废水处理站出水水质按表1-5指标达标排放(参照《发酵酒精和
白酒工业水污染物头像男可爱 排放标准》GB27631-2011)。
三、工艺流程
工程采用厌氧+好氧+深度处理工艺处理废水,具体流程如下:
提升泵站
废水
50m3/h
微电解水解池
UASB池
CASS反应池
BAF池
脱色、澄清池
排水
剩余污泥
一级提升泵
泥泵
PAM
带式压滤机
干污泥外运
鼓风
臭氧
污泥贮存池
剩余污泥
泵站提升泵
二级提升泵
鼓风、铁盐
调节池
剩余污泥
鼓风
污
泥
回
流
四、系统调试
4.1、调试目的团的成语
1)、检验设备制造安装质量和全部性能。
2)、检验各个构筑物中的细部结构尺寸,闭水情况,熟悉各部位
功能。
3)、确定系统的最佳运行条件,培养和驯化出成熟的活性污泥,
并达到较好的出水效果,使出水达标。
4)、对调试过程中出现的问题一一解决。
4.2、调试条件:
1)、各构筑物应全部施工结束
2)、各构筑物内部及外围应认真、彻底的清除全部建筑垃圾
3)、各电气设备、机械设备全部安装完成
4)、设备已具备调试条件,包括设备清洁、润滑和其他应具备的
条件
5)、调试人员应熟悉有关设备的机械、电气性能,做好试车技术
准备
6)、单机试车时应通知供货商到场,在相关技术人员现场指导下
调试
4.3、调试流程:
1)单机调试的流程按工艺流程图的水流态走向
2)工艺调试则在单机调试的基础上,进行相关构筑物或设施的
调试
4.4、调试内容
应在未进水和通水两种条件下,进行调试。
1)单机调试
单机调试内容包括构筑物设备的开启/关闭控制,中控系统的远
程控制、地下设备的起吊试验等。通过该项工作,检验设备的使用功
能、运行状态等是否符合相关设计与规范。
①格栅
在未进水条件下,手动转动启闭机,检查是否有阻滞、碰刮现象
及异常响声,同时闸门的升降有无卡住现象。
在进水条件下,观察闸门框与构筑物之间是否有渗漏现象。
在手动开或关时应注意,如果感到很费力,说明阀杆有锈死、卡
死或者弯曲等故障,此时应排除。
②提升泵
在点动试机前应检查泵体的油腔内油位,有无漏油现象。电动机
是否绝缘,电机尾轴有无卡阻现象,各接线端连接牢固。控制箱电源
电气指示显示是否正确。
手动开启/关闭提升泵,在最短时间内启动电动机,使提升泵空
转几圈。观察泵体有无异常响动,叶轮是否转动灵活。空载运行正常
情况下,还应进行带载运行。
③微电解池
检查铁碳微电解池、配水系统、鼓风系统和加药系统的管路系统,
检查阀门的开关情况。根据相关电气设备的运转要求进行单机试验。
关闭气、泥管路阀门,铁碳微电解池按设计流量注清水试运行,检查
进出水管路系统的情况。关闭进出水管路系统、半开气管的阀门(风
管高出液面1.5m),曝气试验30min。停止曝气,开启1/3排泥阀,进
行排泥,排渣。加药系统的运行参考工艺要求。
④CASS反应池
在未进水条件下,曝气系统的检查:曝气管是否固定完好,主管
与支管连接是否紧固,阀门开启/关闭是否顺畅等。搅拌机的检查:
机体财字成语 油腔内油位,是否有漏油现象,电动机绝缘性能,接线是否正确,
起吊装置应进行起吊试验。
在清水条件下,试验搅拌机旋转方向,叶片转动是否灵活,滗水
器升降是否灵活,排水是否顺畅。
⑤BAF池
安装调试的前提条件:
A滤池滤板、滤头、曝气分配器、单空膜空气扩散器安装完工;
B滤池的布气布水系统包括曝气鼓风机、反冲洗风机、提升水泵、
反冲洗水泵以及相关的管道阀门等设备安装完工;
C滤池工艺运行的电气线路安装完工,滤池布气布水系统能正常
工作,曝气鼓风机、反冲洗风机、提升水泵、反冲洗水泵以及相关的
管道阀门等设备能正常工作;
调试方法:
向曝气生物滤池注入适量清水,开启滤池的正常曝气及反冲洗系
统,观察滤池的布气系统及布水系统是否均匀,检查长柄滤头及单空
膜扩散器是否损坏,检查滤板滤封是否漏气。
A布气布水系统调试
在滤板、长柄滤头及曝气系统安装完成后,对滤池进行安装调试,
以保证在投放鹅卵石及滤料前其布水系统和布气系统的均匀性。安
装调试的内容包括布水系统的调试和布气系统的调试。
布水均匀性试验
a.滤头安装完毕后,检查滤头是否完整;
b.往滤池注水,水位应高于滤头170~200mm,水位以刚淹没曝
气器顶端为准;
c.再开启反洗风机进气,时间为1~2分钟;d.仔细观察水面
水泡是否均匀。
如水泡均匀即为合格。如出现反洗布气不均匀情况,则要调节全
池长柄滤头的水平高度,直至反洗布气均匀,布水均匀。
操作要领:在反洗进气过程中观察滤池出气情况,如发现有冒大
气泡及翻水花的滤头则为水平位臵较高或滤头未旋紧的,可以人工用
活动扳手将滤头重新旋紧降低滤头的水平度使整池保持一致。
注意:旋紧过程中注意力度的控制,避免损坏长柄滤头。
曝气均匀性试验
a.检查曝气器安装是否正确;
b.往滤池注水,水位应高于滤头170~200mm,水位以稍高于曝
气器顶端为准;
c.开启鼓风机向曝气干管送气,进气压力为曝气风机额定风压,
进气时间据调试需要定;
d.观察每个曝气器是否均有气流溢出且水面气泡是否均匀。
若在曝气过程中,每个曝气器都应有气流溢出,各曝气器产生的
气泡均匀,管道无破损漏气,整个系统牢固、无异常振动即为合格
如出现大气泡,则为下管夹定位销损坏或缺少单孔膜片或单孔膜
片撕裂,要更换下管夹或单孔膜片;如出现局部区域没有曝气现象,
则为单孔膜片堵塞,可用尖头工具来通畅膜片,或曝气管道内有杂质,
可将曝气器拆下后用鼓风机吹洗管道,将杂质吹出。试验还应观察整
个曝气系统是否按照牢固,有无异常振动。注意:避免在池内工作
时,人为损坏曝气器。
滤板板缝气密性检查:
滤池注入适当清水一般高于滤板170~200mm或比已经安装的
空气扩散器稍高),开启反冲洗鼓风机向滤板配水室配气,开启2~3
分钟后关闭反冲洗风机,观察滤板接缝处有无漏气情况,即观察滤板
接缝处有无气泡上浮。
滤板气密性检查注意事项:
A要在滤封的灌浆料大包养护期后进行;
B检查滤封是否平整、有无气孔和裂纹;
C检查不锈钢压板是否牢固,递交螺栓螺母是否拧紧;
单机调试合格后,才能进行工艺联动调试。各设备及构筑物在相
关技术人员的参与下,与2015年元旦前调试结束,且合格。
2)工艺调试
工艺调试工作是在整个系统安装工作完成后即将投入使用前进
行的,是设备正式运行前一项非常重要的工作,系统调试完毕后即具
备了投入使用的条件,只待工艺系统运行后即可接受各种工艺参数变
量,对工艺参数变量进行检测、调节、报警或联锁保护。系统调试质
量将直接决定整个生产工况。降低运行成本的主要程序。
新建污水站单机调试已于元旦前结束,设备符合调试条件。于
2015年1月开始进行工艺调试准备工作,包括现场人员设备操作及
化验培训,系统运行时控制运行条件注意事项的说明。
①CASS工艺
CASS工艺调试是工艺联动调试阶段的主要工作,工艺调试的重
点任务在于CASS反应池活性污泥的培养与驯化。
CASS工艺处理污水的关键在于有足够数量性能良好的活性污
泥,因此活性污泥的培养是CASS法生产运行的第一步,驯化则是对
混合微生物群体进行淘汰和诱导,使之成为具有处理污水能力的微生
物体系。
所谓活性污泥的培养,就是为活性污泥微生物提供一定的生长增
殖条件,包括营养物质、溶解氧、适宜的温度和酸碱度等。在此条件
下,经过一段时间的培养,活性污泥形成并逐渐增多,最后达到处理
污水所需的污泥浓度。城市污水处理厂工艺调试中污泥培养与驯化同
地域的气候密切相关,为了实现调试进度计划,可采用直接培养法、
放大培养法或间歇培养法。
A直接培养法:直接培菌方法在生活污水处理厂应用较多。在温
暖季节,先使曝气池充满生活污水,闷曝(即曝气而不进污水)数小
时后,即可连续进水出水。进水量从小逐渐增大,污泥不外排,全部
回流至曝气池。连续运行数天后可见活性污泥开始出现并逐渐增多。
或者从同类污水处理厂提取的脱水污泥按一定比例投入反应池内,同
法培养,直到MLSS和SV达到适宜数值为止。由于生活污水营养适
合,所以污泥很快就会增长至所需的浓度。培菌时期(尤其是初期),
由于污泥浓度较低,要注意控制曝气量,防止曝气过量,造成污泥解
体。
B放大培养法:对于附近无生化处理系统的地区,或者规模较大
的工业污水处理系统,在污泥接种有困难的情况下,也可以采用级数
扩大法培菌。根据微生物生长繁殖快的特点,仿照发酵工业中的菌种
→种子罐→发酵罐级数扩大培养的工艺,因地制宜,寻找合适的容器,
分级扩大培菌。例如,一座反应池中,投加高浓度粪便以增加污水的
浓度和营养,随后以污水充满廊道并按上述方法培菌。然后加以扩大,
最后将污泥扩大至整个曝气池。
C间歇培养法:本法适用于生活污水所占比例较小的城市污水
厂,将污水引入曝气池,水量约为曝气池容积的1/4~1/3,曝气一段
时间(约4~6小时),再静置1~1.5小时。排放上清液,排放量约
占总水量的50%左右。此后再注入污水,污水量缓慢增加,重复上述
操作,每天1-3次,直到混合液中的污泥量达到15~20%时为止。为
缩短培养时间,也可用同类污水处理厂的剩余污泥进行接种。
本方案拟采用间歇培养法,活性污泥接种量按0.5~1.0g/L进行
投配。当CASS池水位达到设计水位时,开启罗茨鼓风机进行充分曝
气,推动CASS池内混合液流动混合,将接种污泥按照生化池MLSS
浓度为2~3g/L量投加到CASS池内。在不对CASS池进水的条件下,
闷曝气24~48小时后,观察池内活性污泥颜色、生物相和CODcr
等指标的变化情况,确定可否向反应池内连续进水及进水量的大小。
直到MLSS和SV达到适宜数值为止。
CASS池活性污泥量达到要求后,应逐步向池中进水,使活性污
泥以推流方式依次进入生物选择器-----反应区,进一步将活性污泥驯
化以适应脱磷除氮的要求。当CASS池系统出水各项指标均达到设计
要求,并稳定运行2~3日后,CASS池工艺调试合格。
CASS池处理系统的生理生化功能异形契约百度云 调试
CASS池是本工艺的主要反应区,有机物在该反应池降解除去,
硝化和除磷均在此进行,最终的泥水分离和出水也在竹海公园 这里完成。运行
是周期性的循环操作,可分为进水和曝气、沉淀、滗水、闲置五个阶
段,各阶段的生理生化功能如下:
曝气阶段:由曝气系统向反应池内供氧,此时有机污染物被微
生物氧化分解,同时污水中的NH3--N通过微生物的硝化作用转化为
NO3好英文 --N。
沉淀阶段:此时停止曝气,微生物利用水中剩余的DO进行氧化
分解。反应池逐渐由好氧状态向缺氧状态转化,开始进行反硝化反应。
活性污泥逐渐沉到池底,上层水变清。
滗水阶段:沉淀结束后,置于反应池末段的滗水器开始工作,
自下而上逐渐排出上清液。此时,反应池逐渐过渡到厌氧状态继续反
硝化。
闲置阶段:根据进水水质、水量情况而定,可以取消。
池处理系统的运行参数调试在调试和试运行过程中,根据化验数据
和对微生物的观察、以及出现的各种异常情况等,对运行参数采取相
应的操作,束手无策近义词 使各项参数控制在合适的范围内。
控制被处理的原污水的水质、水量,使其能够适应活性污泥处理
系统的要求
在实际调试过程中,原污水的水质是不易控制的,通常做法是控
制水量。要保持调试阶段系统的相对稳定,尽量使其承受的污染物负
荷保持均匀的增长,即:水质(kg-CODcr/m3)水量(m3/d)=污
染物总量(kg-CODcr/d)
在调试过程中,根据调试阶段的进度和需要,使系统的污泥负荷
保持相对稳定,防止冲击负荷。因为冲击负荷常常会导致微生物的大
量死亡,或者引起微生物相的改变,而系统恢复要好几天的时间。
保持系统中微生物量相对稳定
这是CASS池处理系统调试过程的关键所在。因为调试的过程,
也是寻找系统最佳的运行参数(如污泥浓度)的过程。对正常运行的
系统而言,原污水的水质水量是不可控制的,也就是说不论原污水的
水质水量如何,系统都必须把全部来水收集处理合格。所以要保持一
个合适的污泥浓度值,使其在误差范围内变动也不会影响系统的运行
稳定和处理效果。
要保持运行阶段系统的相对稳定,就要尽量使系统中的污泥量相
对稳定。即:污泥浓度(kg-MLSS/m3)曝气池体积(m3)=曝气
池内污泥总量(kg-MLSS)保持系统中的污泥量稳定,是通过确定
每天排放的剩余污泥量来实现的。剩余污泥量指数包括:污泥负荷、
污泥指数、污泥回流量、污泥回流浓度和污泥龄等。
在混合液中保持能够满足微生物需要的溶解氧浓度
对于CASS工艺而言,反应池内的DO值是不固定的,在反应初
期,由于曝气刚刚开始以及反应池内进入大量的有机物,此时的DO
值较低,随着反应的进行,池内DO值逐渐呈升高的趋势,因此对于
反应后期只要保持池内的溶解氧在2mg/L左右即可。对于本设计,
需要在调试期内总结出反应池DO的变化规律,用来调整单级高速离
心鼓风机的运转,使其真正发挥节能降耗的作用。
在反应池内,活性污泥、有机污染物、溶解氧三者能够充分接触,
以强化传质过程。
CASS池活性污泥处理系统的异常情况对策活性污泥处理系统
在运行过程中,有时候会出现种种异常情况,使处理效果降低,污泥
流失。尤其在调试过程中,由于水质水量经常变化,出现的异常情况
相对更多,如果不能及时判断原因,采取相应措施,就会前功尽弃,
导致调试工作的失败。
对于异常数学特殊符号 情况,需要及时做出准确的判断,并选择最简单经济的
措施,防止事态扩大。
由于产能的关系,初期废水量少,工艺调试采取先好氧后厌氧的
调试步骤,CASS工艺已于春节前调试结束,系统内污泥量达到处理
要求,各项指标达标排放。
②UASB工艺
2015年3月份开始进行厌氧系统的启动准备。于2015年3月底
开始联系污泥准备投加,并进行蒸汽加热管道的制作,于4月9日完
成厌氧反应器的升温及污泥投加,并开始对厌氧反应器进行启动调
试。
厌氧系统调试主要经时间轴怎么做 历调试初期,负荷提升期,稳定运行期。
A调试初期
现场于3月28日完成蒸汽加热管道的建造,并开始提高水温,
每日通入加热至35℃以上的1000mg/LCOD以下浓度的原水,到4
月5日左右基本完成UASB反应器的升温工作。厌氧污泥共分两次
运送至现场,于4月9日全部完成投加工作。
从上表可以看出,厌氧系统的进水量从初始的200m/d逐渐增加
到400m/d,出水COD在300mg/L左右,容积负荷为0.5kg/md,
可以认为厌氧系统启动成功。
B负荷提升期
投加污泥后开始提高反应器的运行负荷,开始时控制负荷在0.3
㎏左右,由于污泥对原水及系统适应性较好,进水一周后迅速提高至
1公斤以上,平均每天去除COD1.2~1.8t,最高去除2.5t,进水最高
4000mg/L以上,并且出水COD浓度稳定在300~800mg/L左右,去
除率在80%以上,VFA保持在4~5mmol/L左右,可以完全处理所有
来水。
从上表可以看出,处理水量达到600m/d,反应器容积负荷最高
达到3kg/md,厌氧出水COD稳定在300mg/d,系统运行稳定,
效果显著。
C稳定运行期
经过负荷提升阶段后进入稳定运行阶段,系统可以完全处理每天
生产来水,各项指标均满足设计出水值,完全可以满足正常使用。
从上表可以看出,日处理水量稳定在500m左右,处理完全部废
水,出水COD稳定在500mg/L左右,COD去除率80%以上。至此,
可以认为系统调试完成。
附:COD变化趋势图
五、调试期间相关问题
在现场调试过程中主要出现过以下几个问题。
1.自动电磁阀关闭不严:
现象及原因:
曝气电磁阀关闭不严,无法控制曝气启闭。经检查后发现因为关
闭时扭力较小无法关死。
解决办法:调整电磁阀扭力大小。
2.微电解池板结阻塞:
现象及原因:微电解池板结,出水管阻塞,进水无法通入水解酸
化池,导致无法正常进水,由于进水pH过高引起微电解池板结,并
且出水管缝隙太小导致阻塞使微电解池无法出水。
解决办法:将填料全部挖出,清理微电解池,拆卸集水管并且增
加过滤网,填料经过滤后回填。
3.火炬无法点火:
现象及原因:第一次是由于点火针与支架短路,点火针放电与沼
气无法接触,第二次由于变压器故障导致。
解决办法:第一次调整点火针后可以正常使用,第二次更换变压
器后可以继续使用。
4.进水泵烧坏
现象及原因:进水泵使用中跳闸,无法正常使用,经检查是水泵
线圈烧坏。
解决办法:计划送修,由于甲方工作人员提泵时工作失误导致水
泵泵壳摔坏无法使用,后重新订购水泵准备更换。
5.污泥脱水机运行效果较差
现象及原因:污泥脱水机漏水,处理率较低,迸溅严重,纠偏装
置运行不正常。漏水迸溅属于机器本身设计原因,处理率低由于滤带
反冲洗不净,纠偏装置主要问题为空气压缩机气量较小,调节过程中
无法维持较高压力。
解决办法:机身四周增加挡板,调整反冲洗喷头并在进水出加装
Y型过滤器,并联两台空气压缩机,增加气量维持气压。
池泡沫
现象及原因:CASS池在启动初期出现大量泡沫。产生泡沫的原
因一般分为三个:
①启动泡沫。活性污泥工艺运行启动初期,由于污水中含有一些
表面活性物质,易引起表面泡沫。但随着活性污泥的成熟,这些表面
活性物质经生物降解,泡沫现象会逐渐消失。②反硝化泡沫。如果污
水厂进行硝化反应,则在沉淀池或曝气不足的地方会发生反硝化作
用,产生氮等气泡而带动部分污泥上浮,出现泡沫现象。③生物泡沫。
由于丝状微生物的异常生长,与气泡、絮体颗粒混合而成的泡沫具有
稳定、持续、较难控制的特点。生物泡沫对污水厂的运行是非常不利
的:在曝气池或二沉池中出现大量丝状微生物,水面上漂浮、积聚大
量泡沫;造成出水有机物浓度和悬浮固体升高;产生恶臭或不良有害
气体;降低机械曝气方式的氧转移效率;可能造成后期污泥消化时产
生大量表面泡
解决方法:因为是初期启动,CASS池内产生的泡沫可以认为是
由于初期启动产生的泡沫,在影响美观的情况下,适当投加部分消泡
剂,其余时间不用处理。在经过一段时间运行后,泡沫消失。
六、总结
经过单机调试,工艺调试,目前系统运行情况良好,出水各项指
标均远低于标准要求,仍有增加处理水量并达标运行的能力。
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