冷凝器存在问题及解决措施
一、氨压机房制冷系统运行现状
1.氨系统
1)系统配置
氨系统现有7台螺杆压缩机,具体容量配置如下(标准状况下):
机组编号机组型号运行工况功率kw制冷量104kcal/h
1#压缩机GSV-185+38℃/-10℃450104
2#压缩机GSV-185+38℃/-10℃450104
3#压缩机GSV-263450150/45.17
4#压缩机GSB-185-10℃/-30℃11053.1
5#压缩机GSB-263-10℃/-40℃13244.5
6#压缩机GSB-263-10℃/-40℃13244.5
7#压缩机GSB-263-10℃/-40℃13244.5
注:①1#、2#机为高压机,3#机为备用机(可作低压机,也可作高压机);
②4#机所带负荷为两个-20℃库(700T、1000T)和三台制冰机;
③5#、6#、7#机所带负荷分别为1#和2#、3#和4#、5#和6#速冻库。
2)系统运行现状
经系统负荷校核计算得如下结论(设计合同数据):
①4#机热负荷为41.675104kcal/hr,压缩机制冷量为53.1104kcal/hr,
Q余=(53.1-41.675)104=11.425104kcal/hr
Q余用于抵消系统热损耗及压降损耗后,还有一定的余量。
②5#、6#、7#机各自热负荷为41.2104kcal/hr,制冷量为
44.5104kcal/hr,
Q余=(44.5-41.2)104=3.3104kcal/hr
Q余用于抵消系统热损耗及压降损耗。
③1#机和2#机制冷量共为208104kcal/hr,热负荷为208.37笔画的字 2104kcal/hr,
设备已处于满负荷运行。
注:因各个速冻库热源基本在10-12T间,远大于设计标准8T。由于热量比
较大,使对数平均温差加大,据公式QC=SK△tm可知,单位时间内蒸发
器蒸发量大于原设计能力,加大了各低压机负荷。在中间冷却器内,由于低压
机负荷增加,而高压机已满负荷运行,不能将中间冷却器内气体及时抽走,
导致中间冷却器内压力升高,饱和温度升高,据实际测得,中间冷却器内温
度为-5℃,高于设计标准-10℃。由于中间冷却器压力升高,导致四台低压
机单位质量制冷量减少,在热负荷不变的情况下,要求质量流量增加,而高
压机已处于满负荷运行,不能再处理多余的制冷剂蒸汽,同时也加大了冷凝
器负荷,进一步加大了冷凝压力。
3)蒸发式冷凝器现状
氨系统现配置有3台ECO1600型蒸发式冷凝器
①单台冷凝器理论排热量:Q理=1587.2860=136.5104kcal/hr
②Q总=Q理3=136.53104=409.5104kcal/hr(三台共计)
③热负荷:Q负=Q高+N高=208104+1000860=294.32104kcal/hr
④Q负max=Q负1.21=294.321.21104=356.12104kcal/hr
(按夏季最高气温42℃,湿球温度29℃,取排热系数为1.21)
⑤将冷凝器表层水垢考虑在内:(水垢按2mm考虑)
Q总'=373.23104kcal/hr商务公函 >Q负max
⑥取20%的余量后:Q总'’=373.2380%=298.58104kcal/hr
4)结论
①1#、2#机已满负荷运行;
②5#、6#、7#机已满负荷运行;
③三台蒸发式冷凝器在无水垢的条件下可满足制冷要求,但结水垢后不能
满足制冷要求。
2.氟系统
1)系统配置
氟系统配置有2台活塞式压缩机,具体配置如下(标准状况下):
机组编号机组型号运行工况功率制冷量(104kcal/hr)
8#机组HC800-10℃/+36℃90KW18.6
9#机组HC800-10℃/+36℃90KW18.6
2)系统负荷
8#最大负荷为机组额定制冷量的50%,9#机最大负荷为机组额定制冷量的
100%。
3)冷凝器负荷
氟系统现配置有两台ECO1080型蒸发式冷凝器
①单台蒸发式冷凝器理论排热量:Q理=1094.2860=94.11104kcal/hr
②热负荷:Q负=Q高+N高=18.62104+902860=52.68104kcal感恩节的意义 /hr
③最大负荷:Q负max=52.681.62104=85.34104kcal/hr
(按夏季最高气温42℃,湿球温度29℃,取排热系数为1.62)
④取20%的余量后:
Q'=94.1180%104=75.28104kcal/hr
4)结论
因氟系统配置蒸发器面积较小,两台HC800型压缩机能量保持在75%。故
一台ECO1080型蒸发式冷凝器基本能满足制冷要求,但在夏季最高气温时
不能满足制冷要求。而两台ECO1080型蒸发式冷凝器用于氟系统存在较大
闲置。
二、负面影响
1.由于系统长期处于超负荷运行状态,加大了机械磨损,增加了维修费
用和配件费用。据统计,2000年1-10月的配件费用为61918.75元。
2.由于水垢的形成,系统制冷能力下降,耗电量加大,运行成本加大。现
机房月耗电量约为750000度,按平均电价0.7元/度计算,机房每月电
费为7500000.7=525000元。按8%的能量增加考虑,每月因蒸发式
冷凝器热交换面结垢导致的运行费用增加为5250000.08=42000元,
1-10月共增加运行费用420000元。
三、解决措施
现有两套方案可解决氨系统冷凝器超负问题;
清除蒸发式冷凝器水垢,并加一套水处理设备;
将氟系统的一台ECO1080型蒸发式冷凝器并入氨系统,为氟系统配
置一台VC2-80型蒸发式冷凝器(排热量为30104kcal/hr),并加一
套水处理设备。
(一)除垢
目前除垢基本采用物理、化学、电子除垢等三种方法,具体如下:
1.物理方法除垢
采用高压水除垢。将自来水通过高压泵加压到火灾致人死亡的最主要原因是 数百及至数千大气压、通
过特殊的喷嘴(孔径为4-5mm)以极高的速度(100-200米/秒)喷射
到蒸发式冷凝器排管表面,将水垢清除。此方案虽能除去水垢,但万一
打漏镀锌管,整套氨系统将无法正常运行。是否采用此方案需慎重考虑。
2.化学方法除垢
在循环水中加入化学药物,通过化学药物与水垢的化学反应将水垢清除。
但此方案只能除去最外层的水垢,与镀锌管紧密结合的垢层不能用此方
案除去,因为虽然添加了缓蚀剂,但腐蚀镀锌管的可能性也很大。
3.电子除垢
全自动电子除垢仪利用电子元件产生的高频交变电磁场,使水在通过除
垢仪时在高频交变电磁场的作用下,离子间相互粘附集聚的特性减弱,
而趋于分散,改变为微粒状态,从而在受热面或管壁上无法结垢,并沉
淀于设备底部,随排污口排出。该设备除垢原伟大成就 理与我方以前采用的永磁
除垢仪作用原理相同,实际使用情况表明该类型的除垢仪并没有起到除
垢、防垢的作用。建议不再采用该类型的除垢仪。
4.结论
三种除垢方案可行性比较详见表1
①物理方法除垢见效快、费用低。虽然对方承诺不会产生负面影响,即
使打裂会作相应赔偿。但万一发生裂缝现象将影响到整个系统运行,损
失难以估量。此方案风险太大,不宜采用。②化学方法除垢以前已采用
过,由设备科自已运作,但见效微弱。该方案药剂添加量不宜控制,药
剂过多,会对镀锌管产生腐蚀;药剂太少,不能将水垢有效清除。该方
案不宜采用。③电子除垢据其它用户反映效果比较明显,但此方案见效
太慢,无法保证在夏季高温来临之前将水垢清除。在增加一台蒸发式列清单的英文 冷
凝器的基础上可试用该方案,能将水垢清除最好。此方案不易直接采用。
(二)增加一台蒸发式冷凝器及水处理系统
该方案具体内容如下:
1.将氟系统的一台ECO1080型蒸发式冷凝器并入氨系统,这样氨系统
的总排热量将达到:
Q总=Q’总ECO1600+Q理ECO1080=(373.23+94.11)104=467.34
104kcal/hr
取20%的余量后:
Q总'=467.3410480%=373.87104kcal/hr
=356.12104kcal/hr
能够满足系统在最大负荷下运行。
注:该方案的可行性已得到泰国派特功公司的认可。详见附件。
2.为氟系统购买一台备用蒸发式冷凝器,型号为VC2-80,排热量为
30104kcal/hr,这样氟系统的总排热量将达到:
Q总=Q理ECO1080+QVC2-80=(30+94.11)104=124.11104kcal/hr
取20%的余量后:
Q总'=124.1180%104=99.288104kcal/hr
=85.34104kcal/hr
能满足系统在最大负荷下运行。
蒸发式冷凝器的具体选型参看表2
3.增加一套水处理系统
由于水中含有大量的钙、镁、钠元素的重碳酸盐、硫酸盐、氯化物等。
当水质PH值超过10,冷凝温度超过40℃,出水温度达到35℃时,设
备运行600小时左右就会在热交换器表面形成水垢。由于水的蒸发,钙、
镁元素的盐类物质沉积在换热器表面,随着时间的推移,蒸发量的加大,
一月后,水质PH值将达到20左右,即使冷凝温度保持在35℃左右,
冷凝器运行400小时左右时也将形成坚硬的水垢。水垢一但形成,致使
蒸发式冷凝器热交换率下降,系统制冷能力下降,耗电量加大,运行成
本加大;而且不易除去。为了新增的蒸发式冷凝器不会结垢,旧的蒸发
式冷凝器不再结垢,系统能处于良性运转,增加一套水处理系统势在必
行。
水处理系统的选型参看表3
四、结论
比较上述两套解决氨系统冷凝器超负问题方案。从安全性、成功率及长
远发展考虑,建议采用第二套方案(增加一台蒸发式冷凝器及一套水处
理系统)。经参观用户使用情况及性能比较,蒸发式冷凝器建议采用大连
冰山巴尔的摩的VC2-80型蒸发式冷凝器。据以往所使用永磁除垢仪及
参观用户使用情况来看,电子除垢仪虽然成本低、占地少,但性能不稳
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