液压气动与&封/2019(第12期
doi:10.3969/j.issn.1008-0813.2019.12.009
三j卷板机工作j液压驱动系统
苏小芳】,朱军S张伦伟2,米智楠3
(1•南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司,江苏南通226259;
2.同济大学与力学学院,上200092;trick or treat什么意思中文
3.大学机械与能源工程学院,上海200092)
摘要:卷板机工作辐采用液压马达驱动。针对液压马达故障率高,分析了原有液压系统的缺点,即进油口补油不充分和制动平稳差,提岀了改进,设计了具有完和的改进方案,从而提高了液的使用寿命。
关键词:机,工,液,高故障率
中图分类号:TH137文献标志码:A文章编号:1008-0813(2019)12-0036-03
Roller-driving Hydraulic System of Three-roller Bending Machine
SU Xiao-fang1,ZHU Jun1,ZHANG Lun-wei2,MI Zhi-nan3
(1.Nantong Taisheng Blue Island Efshoro Co.,Ltd.,Nantong226259,China;
2.School of Aerospace Engineering and Applied Mechanic/,Tongji University,Shanghvi200092,China;
3.School of Mechanical Engineering,Tongji University,Shanghai200092,China)
Abstract:Bending machine is one kind of main equipmente fos making large ocean structure/.Hydraulic motors arc ud to drive three working rollers.To solve the problem of high failure rate of hydraulic motors,the hydraulic working principle arc analyd,and v new hydraulic system with completo oil filling and impaction reducing is desined.The resulto of half-revs operation indicato that the new hydraulic hatgood chaeaceeitict.
Key wordt:bending machine;workingrolles;hydraulic motor;high failure rate
0引言
三机是根据三点成圆的原理,利用工:旋转运动以及调整工相对位置的变化,使金属板续的塑性变形,
将其成筒形、锥形、弧形形状工件的加工成[―3*。公司加工海结构件的一台调式三机中的三个工作均传动辐,采用液驱动。程中液次出现故障,影响加工进度。本文在详细分析工液驱动系统的基础上,阐述了、故障的原因,并提了合理可行的解决方案%
1工作车昆液圧驱动工作原理
倾斜下调式三辐卷板机由倒头机构1,左机架2,
收稿日期:2019-11-04
基金项目:2017年江苏省战略性新兴产业发展专项资金项目(苏发改高技发)2017:1594)%
作者简介:苏小芳(1969-),女,江苏南通人,工程师,学士,主要研究方上风电基础及工程装计开发工作。上工作辐3,两工作辐4,右机架5,工驱动液6和上工驱动液7等组成[4-6*,如图1所示。左机3和右机架4采用结装在整体底座上,,整机的。上工3的置固定,两工4可分别沿左、右机架上的上、线动。工的旋转动均传动系统,安装在右机架5的一侧,倒头机1装在左机架3的外侧,头油缸其•和动作。
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图1倾斜下调式卷板机结构示意图sweet but psycho歌词汉语翻译
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三辐卷板机的上工作辐由液压马达通过行星减速驱动,两工(即和)
液驱动。工液压驱动系统的原理图如图2
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Hydraulics Pneumatics&Seals/No..2.2019
loo change示,由上辐、和三个独立液压回路组成。为了机加工的量,要上辐、左下辐和三个工的工作转速稳定且可调节,不能受其它机构影响而使转速发生变化,以
的送进[7-8]o上工和两工传动辐,不可以实现正、反转,还可上工和两工的力,的提扭矩,而成、锥体等形状的加工件[9-10]%此设置三个专用液压回路,即工一套专用的液压动力,组成一个不受其它机构影响的独立液压回路,以实现工的转速稳定且可调。图2中,1液、散热和沉淀油液中污物等;上工2、3和右
4粗,分别进入三个独液压回路油液的清洁度;液5及其驱动电机6为上辐液压回路的动力源,液压泵7及其驱动电机8回路的动力源,液9及其驱动电机10为回路的动力源;压力11,13和15分别指示三液口的工力;溢流阀12、溢流阀14和溢流阀16分别上辐液26、
液27和液28的工力并兼具卸荷功能,实现二级调能,工不工作时卸荷实现节能目的;电液换向阀17,18和19分别控制上
26、27和28的正、反转和停止;缓冲阀组20和21限制上辐马达26两侧的最高工力,阀组22和23限27两侧的最高工力,缓冲阀组24和25限
图2卷板机工作辐液压驱动原理图
2改进方案设计
上工液压回路进行分析。液26在驱动上辐转动的过程中,如果电液换向阀17突然切换到中换向时,会较大的,影响上辐液压26的使用寿命。图2中,电液换向阀17的中位机能为0型,在液换向阀17切换到中位对上辐进行制动的过程中,液26的进、口均液换向阀17的中位封闭。由于用,液26的出口处形成高压腔,而进油口形成腔,即液达26口侧的压力升高,从而动力,并依该侧的缓冲阀限压,减液%阀组20(21)后,可高压侧的油液排腔处的低压侧管路,进而这些油液进的进油口,以减轻真现象的%阀组的这种方式称
法,其是不能完偿进油口的油量。又于液本身和电液换向阀都存在内(电液换向阀采用滑阀结构),而进油口又没有与低压管路或,得不到外来油液的,不是,分的。正是由于的不充分,造成进油口长期处于状态,产生气现象,从而使液压马达的使用寿命大低。
了彻底解决液进油口处出现、产生气的现象,提阀和阀成对使用的改
进方案:阀液进油口进行充分,现现象;阀既可降低电液换向阀处于中位时引起的液,又可使液动;电液换向阀采用M型中位机能。改进方案如图3所示。
图3改进方案原理图
改进方案中,阀6和四只单向阀组成全桥式缓冲补油回路。阀1或2可腔
腔的高液能阀6,而反流动低
侧的阀,即高侧的液不能低
侧的阀流向该侧的低压管路。阀(3 4)起两方的用(液要正、反转,
置两阀),低侧管路,其
压力由背压阀5调定,背一般设定为0.3-0.5MPa%由于补油背压的存在,这种油路能起到完全补油的作用。液因的高阀
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12阀6进行限压溢流,阀6的定压力限制了液口处的最高压力,设定力的大小决定了动力矩的大小。这种改进方案不仅可起到 用,而能达到完的目的。
lofty3结束语
年多的机运行,具有完和:的改进方案,不有较好的液动作用,动、小,还可起到充分的目的,气现象的,从而低了液的故障率,达到了长液使用寿命的预期目标。
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(上接第35页)
的要求,可周期以及振幅缩减率,式(4)
〜式!8)即可线T的最小值。对参数及相关试验%提出了如下的改进方案,如图6—,在阀杆的中部0形密封圈%依密封件发形变,在密封接触面形成接触压力⑺,提高阀芯与中体之间的阻力。0形圈与中体之间大于要的最小,但又不宜过大,否阀芯卡滞,调节性能变差。试验验证,选用1.8x8mm的0形圈,阀0形内9mm,此时调节阀压力流量如图7所示。
图7改进后调节阀流量特性曲线
图6、图7可,在高件下,当调节阀压力流量增大,压力增加更慢;在低件下,当调节阀流量减小时,调节阀压力减小更慢。实结果表
后,调节阀在低压、小流量的时的流量
发生改变,压力流量变化更慢,有效减弱了由于阀动带来的压力波动的影响。
3试验结论
通过对调节阀的相关分析,得出以下结论:
compatible(1)在调节阀前节流可以减小调节阀压力波动,当压差较大时,应采用 发生气蚀;
(2)在调节阀阀置可以减小调节阀
力波动;
(3)调节阀压力波动可以从引压管节流和增加阀的角度优化改进。
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