拖曳臂多连杆后独立悬架装配工艺、工装分析
陈信敏
(一汽海马汽车有限公司 海口 570216)
摘要:本文描述了S3车型拖曳臂多连杆后独立悬架后桥的装配工艺以及总装车间AGV小
车后桥工装的设计、调试、整改过程,通过四轮工装的设计、调试、整改、验证,最终解决
了S3车型拖曳臂多连杆后独立悬架后桥总成装配困难问题。
关键词:工艺 工装 多连杆后独立悬架
一、S3后悬架介绍:
S3车型属于前置前驱,城市SUV车型,后悬架采用拖曳臂多连杆独立式,弹簧与减震
器分开布置,其优点相比双连杆麦弗逊式的量产车而写简历 言,拖曳臂的承重能力大,能够满足
SUV越野车需要的承载力及抗冲击载荷;多连杆可以使得车轮在跳动过程中保证更加精准
的定位,有效的保证了轮胎的抓地力和良好的接地性能,减少了轮胎的磨损,S3后轮上跳
行程可以达到130mm而下跳行程可以达到90mm;弹簧与减震器分开布置,有效的避免了
麦弗逊式悬架对减震器侧向冲击大的缺点,延长了减震器的使用寿命。
二、 S3后悬架总成特点:
S3后悬架总成由后横梁、左右上下横拉杆总成、后轴总成、后悬螺旋弹簧、减震器、
调节套筒、偏心螺母、缓冲垫组成,见图示。此悬挂总成的特点是占有空间大,后轴总成质
量重、结构不规则,弹簧与减震器分开布置,后轴总成前端与车身连接由调节套筒与偏心螺
母组成,配合精度要求高。因此,S3后交通安全画 悬架总成的装配工艺以及AGV小车的工装设计难度
较大。
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三、 装配工艺的研究
在样车试制阶段,我们重点研究装配工艺问题,经过22台样车的试制研究,后悬挂总
成的装配工艺主要有两种方案:
第一种方案:分装后悬挂横梁、横向拉杆、后轴总成→固定后悬挂横梁、安装调节套筒、
凸轮螺母→下降AGV小车安装后悬弹簧→压缩弹簧连接后减震器与后轴总成后端。如下图:
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第二种方案:分装后悬挂横梁、横向拉杆、后轴总成、压缩后悬弹簧→固定后悬挂横
梁、安装调节套筒、凸轮螺母、装配后母亲节画 减震器与后轴总成后端。如下图:
第一种装配工艺的优点是,工装相对比较简单,缺点是弹簧的装配、压缩难度大,利用
后桥AGV工装压缩弹簧有可能会顶翻车身;
第二种装配工艺的优点是,弹簧是在分装时进行压缩的,相对比较容易,缺点是工装比
较复杂且对于总装车身吊架的一致性要求较高。
经过与工装设计人员共同研究分析,按照第一种装配工艺装配,工装的设计比较简单,
更加的符合总装吊具一致性较差的情况。
四、工装的设计、重庆说唱歌手 调试、整改:
1、根据数模和现场样车试制装配,由非标工装设计人员设计出了第一台AGV后桥工
装,如下图。
根据方案一装配工艺进行工装试用时,发现弹簧在压缩过程中,后轴总成向外张开,
而工装上的U型支架是固定的,导致弹簧压缩到位后,工装支架卡住托臂,无法下降
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AGV小车。因此,需要对商业计划书模板范文 工装进行了优化整改。
2、经过简单的手工改造工装及试装验证,对工装进行了如下的整改,将U型的支
架改造成平板式,将活动支撑杆整改到后轴托臂轮毂上且为翻转U型结构,避免压缩
弹簧过程中干涉平板,如下图:
由于改造后的工装没有在生产线下进行调试,各支撑杆高度、位置与现场吊具相
差较大,导致了后轴总成前端调节套筒与车身孔不对正,且该部位空间小,调非主流歌曲 节套筒难
装配,另外由于预先安装了四根连杆,弹簧很难放入到后轴安装槽中,此工装在TT2
试用时大约每30分钟一台车,无法满足生产节拍要求。因此必须进行改造。
3、受到此次装配的影响,以及经验上的欠缺,导致了我们对第一种装配工艺产生
怀疑,并尝试使用方案二的装配工艺,重新设计工装,新增加螺旋弹簧压缩机构以及增
加托臂的定位销,来增加整个分装零件的精确度。如下图:
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借鉴了第二次工装的经验,此次在工装制作完成后,专门拿了一台TT车在总装
升降架,使用AGV小车进行装配调试,最终确定了工装各个支撑杆的位置以及高度,
经过几轮调试验证后,装配时间在10分钟左右。但是在TT3装车试用过程中,发现我
司总装车间不同吊架的一致性精度以及车身放置的位置差别较大,当工装压紧弹簧后,
整个后悬挂总成无法轻微活动、调整,导致了部分车辆后轴前端的安装调节套筒无法穿
过托臂以及车身孔。TT3每台车后桥总成的装配时间约50分钟左右,比第二次的效果
还差。
4、经过TT3的装车验证,我们总结出了在我司现有的车身吊具的情况下使用方
案二的装配工艺是不可行的。我们必须使用方案一的装配方式,需要重点解决弹簧难装
配、难压缩问题,工装尽量简单化,各支撑点、定位点不能过多,但工装要保证零部件
的平稳,支撑点高低位置要确保准确,同时工装要保证后轴总成有一定的活动自由度。
因此,我们重新在实车上进行工装的调试,调整工装释放英语 各个支撑点。
结合以前3次的工装调试经验,这次我们使用白车身以及后桥总成零部件,在生
产线上完全模拟实际生产进行调试,经过多轮调试后我们针对第三次尚武精神 的工装进行了整
改,将弹簧预压缩机构去除,前端的定位销去除,增加翻转机构的弹簧压缩平板以及增
加了后托臂支撑点,并对整个工装的支撑杆位置和高度进行了调整,满足了后轴前端调
节套筒装配要求,另外,在装配工艺上也做了调整,在放置弹簧时将四连杆中的上面两
根连杆松开,给弹簧腾出装配空间,解决了螺旋弹簧放置困难问题。第四次工装整改图
如下:
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经过了PP100台车的装车效果验证,后桥总成的装配时间为平均每台车5分钟,
在装配手法熟练后,目前后桥总成的装配节拍缩短到了约3.0分钟每台车,与量产车节
拍一致。
五、总结
1、装配工艺是工装设计的基础,工装设计的合理性也影响着装配的太湖景区 节拍、手法等工艺
性问题。因此,对于结构复杂,需要工装进行的装配工艺性问题,规划装配工艺时需要
与工装设计人员共同讨论分析,做到工艺与工装的相互结合,两者尽可能的简单化。
2、 工装制作出来后,必须用实物进行调试。对于复杂工装,需要进行多轮的调试,整
改,需要联合车间有经验的工装调试人员以及班组长进行协助调试,征求实用者平时的
使用习惯来设计。
3、 对于复杂工装的使用还必须结合合理的装配手法,不能使用老一套的思想,工老师的名言 艺人
员需对装配员工进行多轮培训。
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本文发布于:2023-04-22 18:43:23,感谢您对本站的认可!
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