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安全事故案例分析与启示
(2014-土木一何肖 1410630128)
一、煤矿事故:液压管断裂伤人事故
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一)案例描述: 2012年8月14日零点班,采三队值班队长孟**
安排当班采煤。班长王**接班后安排职工田**、***两人负责13#支架
以下至槽头段移架工作。约在5点左右,当班采煤任务结束,田**开
始冲洗支架,***到槽头用单体柱起吊被煤埋的铁鞋。***在2#支架处
使用液压升柱,液压与液压管连接处断裂,致使液压管回弹打伤
***双眼,造成工伤事故。
(二)事故原因分析:
1、直接原因:职工***使用液压升柱时,液压管突然断裂,
是导致事故发生。
2、根本原因:液压管接头压好后没有进行安全性检测,职工在
使用液压时没有对液压管进行检查,是导致事故发生
3、间接原因:区队对职工安全教育培训不到位,职工自我保护
意识差,是导致事故发生。
(三)启示:
1、矿井要加强设备器材验收管理,严格液压管在投入使用前对
接口处的耐压测试,达不到安全要求不验收。
2、区队要加强设备器材安全管理,维护工在每班开工前要对所
使用的液压管路进行安全检查,发现问题及时处理。
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3、区队要加强对职工的安全教育和培训,提高职工自我保护能
力。
二、石油化工事故
(一)案例描述:1月17日,*炼油厂焦化车间工艺一班上夜班,早
9:04分左右,在操作室的班长及内操等人,突然听到加热炉区一声爆
响,看到炉北着火,班长立即汇报炼油厂调度,同时报火警。并组织
人员关闭了高压瓦斯进装置控制阀上下游阀,并打开去球罐泄压阀
门,加热炉紧急熄火,同时停辐射泵(B-2/1)、原料泵(B-1)、富
气压缩机,打开分馏三层平台瓦斯副线阀泄压,容-1退油去6#油
池。9:40分左右将火扑灭,经现场检查,炉-1西辐射烧焦线弯头减
薄爆裂,弯头处有4ⅹ6cm左右的方形裂口,高温渣油喷出发生着火。
(二)原因分析:
1、直接原因:2002年大修炉-1西辐射烧焦线弯头更换时,弯
头管件[/wiki]材质使用错误,使用了碳钢材料代替Cr5Mo材料,高温
硫腐蚀导致弯头均匀腐蚀减薄,弯头剩余壁厚仅为2、1mm, 承压能
力降低,致使该弯头爆裂,介质喷出着火。
2、根本原因:在2004年、2007年大修期间工业管道检验时,
对该处的主管线均进行了检验,支线做抽检(抽检率为30﹪),未未
对弯头进行抽检。
3 、间接原因:在大修中对材料缺少必要的监控。
(三)启示:
1、工作人员应该很细心而不应该换管件时使用材质错误,而导致
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事故发生;
2、做抽检时也应该对弯头处进行抽检;
3、如果有后续的监控措施也能避免事故的发生。
三、建筑事故
(一)案例描述:2OO7年5月3O日,**省**市*市政道路排水工程
在施工过程中,发生一起边坡坍塌事故,造成4人死亡、2人重伤,
直接经济损失约16O万元。该排水工程造价约400万元,沟槽深度
约7m,上部宽7m,沟底宽1.45 m。事发当日在浇筑沟槽混凝土垫
层作业中,东侧边坡发生坍塌,将1名工人掩埋。正在附近作业的其
余名施工人员立即下到沟槽底部,从南、东、北三个方向围成半月形
扒土施救,并用挖掘机将塌落的大块土清出,然后用挖掘机斗抵住东
侧沟壁,保护沟槽底部的救援人员。经过约半个小时的救援,被埋人
员的双腿已露出。此时,挖掘机司机发现沟槽东侧边坡又开始掉土,
立即向沟底的人喊叫,沟底的人听到后,立即向南撤离,但仍有6人
被塌落的土方掩埋。
(二)原因分析:
1、直接原因:沟槽开挖未按施工方案确定的比例放坡(方案要求
1:0.6 7,实际放坡仅为1:0.4),同时在边坡临边堆土加大了边坡荷载,
且没有采取任何安全防护措施,导致沟槽边坡土方坍塌。
2、间接原因:(1)施工单位以包代管,未按规定对施工人员进行安
全培训教育及安全技术交底,施工人员缺乏土方施工安全生产的基本
知识。(2)监理单位不具备承担市政工程监理的资质,违规承揽业务并
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安排不具备执业资格的监理人员从事监理活动。(3)施工、监理单位对
施工现场存在的违规行为未及时发现并予以制止,对施工中存在的事
故隐患未督促整改。(4)未制定事故应急救援预案,在第一次边坡坍塌
将1人掩埋后盲目施救,发生二次塌方导致死亡人数的增加。
(三)启示:
1.以包代管,终酿惨案。这是一项典型的以包代管工程。施工单位对
所承包的工程应加强安全管理,做好日常的各项安全和技术管理工
作,加强土方边坡的定点监测、提前发现事故险兆。
2.深度超过5 m的沟槽,施工前应组织专家论证,并严格按照施工方
案放坡,执行沟槽边1 m内禁止堆土的规定。
3.监测不力,救援不及时。加强对沟槽施工边坡的安全检查,及时发
现事故隐患。施工单位应制定应急救援预案,当发生紧急情况时,应
按照预案在统一指挥和确保安全的前提下进行抢险。
四、机械事故
(一)案例描述:2004年2月2日7时30分工人开始上班。上班后,
车间主任*志平对在岗员工进行分工,冷拉车间共有9人在岗,其中
盘圆拉丝工1人,其他人员都在冷拉大车间工作。拉丝工邵*操作型
号为JZQ650的卧式拉丝机,工作程序是把6.5mm圆钢拉成6.55mm
的圆钢。他操作拉丝机将第三盘圆钢快要拉完时(每盘约150公斤),
发现拉丝机运转不正常,判断机械有故障。他没有采取任何安全防护
和断电停机措施,就伸手排除拉丝机故障,不小心其左手、右手和上
半截身子被卷进拉丝机。9时45分左右,冷拉车间工人蒋*到拉丝机
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旁拿工具箱时,发现邵*被绞死在拉丝机上。他立即切断电源,并随
即喊来几个人,用大铁剪把钢丝一道道剪断后,救出邵*。邵已经死
亡。
(二) 原因分析:
1、直接原因:拉丝机操作工邵*安全意识薄弱,违规操作;
2、间接原因:(1)拉丝机定位不合理。正常生产时,车间里的噪
声比较大,把拉丝机定位在最南边2间厂房里,中间又有一道隔墙,
拉丝机又是一个人独自生产和操作,一旦有异常情况,其他人不易及
时发现。(2)执行操作规程不到位。公司制定的安全操作规程,没有
深入人心,工人没有严格执行安全操作规程,没有针对生产中出现的
事故隐患组织工人经常学习和讨论安全生产问题。(3)安全防护措施
不到位。在安全防护措施上没有采取隔绝的措施,如果装设防护栏并
用锁加以控制,使操作人员无法擅自进入拉丝机和电机卷筒部位。
(三)启示:
1.建立健全安全组织网络,明确专人抓安全生产工作,层层落实安全
生产责任制。
2.组织好全体员工的安全教育和培训,使其不断增强安全意识和自
我保护意识。
3.认真吸取事故教训,结合本单位的工作实际,修订、充实安全生
产各项管理制度和操作规程,做到有章可循依规作业。
4.按照国家有关规定,按时给生产工人发放合格的劳动防护用品,
并监督佩戴。
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5.开展安全大检查,认真整改机械传动防护,安全用电、安全防火
等事故隐患以防重复事故和其他事故的发生。
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本文发布于:2023-05-24 19:10:16,感谢您对本站的认可!
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