.1、盘的动平衡性.
2、制动钳活塞的回位性。
正空助力器带制动主缸的回位性能,制动钳油缸的回位性能以及管路的布置都有影响,
钳子与盘位置,缸的回位,钳子中的气是否排净
摩擦系数相应下降,致使制动力矩急剧下滑,制动效能大大减退,制动的稳定性和可靠性降低,
使制动距离相应延长,破坏原有的技术性能,从而影响行车安全。
2)制动盘发热,使制动摩擦片膨胀,制动摩擦面间隙减小,导致与制动盘拖滞,产生制动力矩,
阻碍汽车的行驶,从而降低了发动机的动力性,增加发动机燃油消耗.不仅增大运输成本,而且
降低了运输效率,影响运输任务的顺利完成。
3)制动盘发热,是汽车制动性能变坏,摩擦片与制动盘间磨损加剧,制动器各机件提前损坏,
缩短了维修周期。增加了维修费用,导致成本加大,影响了经济效益.
4)制动盘发热,温度升高,还会引起制动盘爆裂及轮胎的爆炸。
2.发热的原因分析与排除措施
制动盘发热是制动器拖滞的必然结果,而造成拖滞的原因,一般从以下5个方面去考虑:一
是制动踏板无自由间隙;二是制动总泵不回油;三是制动橡胶管路老化内部膨胀,影响制动液
的回流;四是制动卡钳活动卡滞,制动缸不回位;五是制动蹄片间隙调整不正确。
首先观察车辆制动发热的情况,判断是前部发热还是后部发热,或者是对角线的过热.举升车辆,
对车辆进行检查,右前制动盘发热,其他正常,两后轮制动片间隙大。
由于右前轮制动盘发热,应对前制动器的工作状况进行检查。用举升机举升车辆,转动车轮,
检查右前轮轮毂轴承是否有卡滞现象,如果轮毂轴承损坏,则轮胎摆动,使得部分摩擦片与制
动盘长期接触摩擦产生热量,导致制动盘发热。
接下来,检查制动盘和制动片的间隙和制动钳是否活动自如。如果制动钳卡滞不能活动自如,
也会造成制动片单边长期接触摩擦产生热量,也导致制动盘发热。之后,检查制动钳的制动缸
回位是否良好,如果制动缸回位不好会导致制动盘和制动片的间隙过小,制动盘和制动片长期
接触产生热量,导致制动盘发热。
下面具体对东风雪铁龙富康988-DC7140型轿车制动系统的部件检查、测量。
1)对制动盘的摆动量测量
测量制动盘的摆动量方法:用百分表的接触点置于制动盘的边缘的10mm处,转动制动盘一圈。
制动盘摆动量大于0。05mm,更换新的制动盘。装配在制动鼓上的制动盘的许可的跳动量应小
于0.05mm,如果制动盘摆动量超标则更换制动盘。
2)对制动钳检查
制动钳的制动油缸不回位,无法释放制动压力,而对比左前轮,左前轮可以释放制动压力。这
说明故障在制动钳至制动总泵这段。首先使故障再现,断开制动总泵的制动管路使制动液泄漏,
这时再看制动钳的制动油缸是否回位,如果不回位则制动钳及管路损坏,反之则制动总泵及真
空助力器以及制动踏板有问题。此时右前轮制动解除,说明制动钳至制动总泵是良好的。
3)对制动踏板检查
制动踏板是否卡滞,制动灯开关安装位置是否正确,连接位置是否正确有无脱离的现象。
制动踏板与真空助力器的自由间隙为2mm(标准2~3mm),制动灯开关位置正确.如果调整不正
确,制动踏板总成向前运动,使车辆制动无法彻底解除,造成制动盘过热现象.
4)对制动总泵的检查
动力油缸活动自如没有卡滞现象,油缸回位良好,进油通畅,出油正常,回油良好,制动总泵
活塞可以回到制动总泵的卡环处,回位正常。如果制动总泵活塞不能回位,会使制动活塞前移,
出油口被制动活塞的密封圈遮挡,制动液被制动活塞压出制动总泵,传至制动分泵进行制动,
而制动解除后,制动液不能回到制动总泵,仍有一部分制动液留在管路中继续施压,使制动器
过热.
5)对真空助力器的检查
首先检查真空助力器的密封是否良好。其次对真空助力器指点高度进行检查,固定支座与制动
踏板轴的距离为88mm(符合标准).真空助力器坐A与推杆B的距离位24mm(标准距离位22。
3mm),故障就是由于推杆B过长造成的。说明推杆过长使制动总泵活塞前移,致使制动片与
制动盘摩擦产生热量,制动盘过热,制动拖滞。维修手册中助力器推杆是可调整的(见图1),
实际是不能调整的,该车用的真空助力器与维修手册不同,真空助力器推杆(B)是固定尺寸,
不能进行调整,这说明真空助力器内部损坏,致使推杆过长,按厂家规定应更换真空助力器。
为了替客户节约费用,经反复研究,在制动总泵和真空助力之间加适当的垫片(见图2),轻轻
用手压踏板,直至感到阻力,然后检查踏板的行程,把制动踏板游隙控制在0~3mm,经反复试
车制动反映灵敏又不拖滞。
另一方面,由于夏季的到来,天气炎热,地面温度很高,加上频频制动,拖滞次数的增加,热量
来不及散发,因此,超过了摩擦片经受的最高温度315°C,使摩擦片及制动盘磨损加剧,制动
效能变差,导致制动盘发热。这是造成制动盘发热的客观原因。
效果分析:对真空助力器推杆进行调整,重新安装制动系统,对制动液排除空气,调整两后轮制
动鼓调整间隙.跟踪用户使用和反映,不但制动盘不热了,制动性能也比以前好很多。实践证
明,由于制动盘的温度改善,提高了制动盘的使用寿命,节约了维修费用,提高了经济效率,达
到了节支增效的目的。同时,提高了车辆行驶的安全性,保证了车辆的正常运行。
结束语:采用以上的方法和步骤,终于将东风雪铁龙富康988—DC7140型轿车右前制动盘过
热的故障排除了。造成这一故障的主要原因是真空助力器的推杆过长,致使制动总泵活塞前移,
制动总泵活塞的密封圈挡住出油口,使得制动液无法回流到制动总泵。因为东风雪铁龙DC7140
型轿车是采用真空助力X型双回路液压制动系统,残余的制动液的压力同时作用在右前轮和
左后轮,由于后制动是鼓式制动,回位是靠制动片弹簧拉动,而前制动是靠制动卡钳密封圈变
形回位的,回位的力小于后轮。所以全部残余的制动液的压力都作用在右前制动卡钳上,而造
成右前制动盘制动后拖滞过热。通过对真空助力器和制动总泵之间增加垫片使总泵活塞回位,
制动液回流正常,就彻底解决了右前制动盘制动后拖滞过热的故障。
故阵现象:
抬起制动踏板后,全部或个别车轮的制动作用不能立即完全解
以致影响了车辆重新起步、加速行驶或滑行。
故阵原因:
①制动踏板无自由行程,制动踏板拉杆系统不能回位。
②制动总泵回位弹簧折断或失效。
③制动总泵回油孔被污物堵塞,密封圈发胀或发黏与泵体卡死.
④通往分泵的油管M瘪或堵塞。
⑤制动盘摆差过大.
⑥前制动器密封圈损坏,造成活塞不能正常复位。
⑦前、后制动器分泵密封圈发胀或发黏与泵体卡死.
⑧鼓式制动器制动蹄回位弹簧折断或过软。
⑨鼓式制动器制动蹄摩擦片破裂或铆钉松动。
⑩鼓式制动器制动鼓严重失圆。
故障排除:
①将汽车支起,在未踩制动踏板的情况下,用手转动车轮.
某一车轮转不动,说明该轮制动器拖滞;若全部车轮转不动,说
全部车轮制动器拖滞。
②若为个别车轮制动器拖滞,首先旋松该轮制动轮缸的放气
钉,若制动液急速喷出,随即车轮能旋转自如,说明该轮制动管
堵塞,轮缸未能回油,应更换.若车轮仍转不动,则拆下车轮,
检查制动器.
③若全部车轮制动器拖滞,则首先检查制动踏板自由行程是
符合要求,若自由行程过小,应调整;然后检查制动踏板的回位
兄,用力将制动踏板踩到底并迅速抬起,若踏板回位缓慢,说明
引起汽车液压制动系制动拖滞的原因有哪些?
答:(1)制动踏板没有自由行程或回位弹簧脱落、过软、折断;(2)总泵皮碗、皮圈发胀,
回位弹簧无力,致使皮碗堵住回油孔不能回油或回位;
(3)摩擦片与制动鼓间隙过小或回位弹簧失灵(4)分泵皮碗发胀或活塞活动不灵
(5)制动蹄发卡或油管内有污物堵塞而回油不畅。
答:制动拖滞(俗称刹车把紧)是在汽车未制动时,制动鼓和制动蹄片有摩擦,汽车动力性能下
降。其原因如下:
(1)制动鼓失圆,制动鼓对轴承承孔轴线的径向跳动大,制动鼓结合面摆差较大,使制动鼓
在旋转时与制动蹄片半周接触。
(2)轮毅轴承间隙过大,半轴套管与轮毅轴承松旷,轮毅轴承承孔与轴承外套松旷,使制动鼓
中心偏摆,制动鼓与制动蹄片单面接触摩擦。
(3)半轴套管与驱动桥壳承孔松旷,尤其是第一道承孔松动。这种情况在调整制动间隙时往往
因车轮无载荷而发现不了,车辆满载后,制动鼓随半轴套管位移,于是制动鼓与制动蹄片的下
半部接触而摩擦.
(4)制动鼓圆柱偏差较大,制动间隙调整不均匀,加上制动鼓摩擦面呈现畸形,使制动鼓在转
动时与制动蹄片产生摩擦。
(5)制动凸轮轴卡住,凸轮工作面磨耗后出现崎形,凸轮与制动蹄工作面不光滑,解除制动后
凸轮不能回到原来位置,使制动鼓与制动蹄片处于接触或半接触状态。
(6)制动蹄和制动蹄轴之间生锈、发卡,制动蹄回位弹簧弹性降低,使制动蹄片不易回位,
则制动鼓与制动蹄片处于接触摩擦状态.
(7)制动排气阀排气太慢,不能迅速解除制动状态,使制动鼓与制动蹄片的接触时间较长,表现
在制动后刹车把紧。
(8)液压制动刹车把紧的原因还有总泵顶杆过长而犯顶、回油孔堵塞、皮碗和皮圈膨胀腐蚀、
回位弹簧弹力不足、总泵缸筒锈蚀发卡、分泵皮碗膨胀腐蚀、缸简锈蚀、缸内油泥污浊、活塞
与缸简犯阻等,使制动后不能解除或不能迅速解除,因此制动鼓与制动蹄片产生摩擦现象.
本文发布于:2022-12-31 09:48:43,感谢您对本站的认可!
本文链接:http://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/90/64694.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |