吸气式感烟探测器缺陷分析及处理方案的研究
摘要:吸气式感烟探测器误报率高是方家山核电工程项目jdt系
统调试过程中较为突出的问题。本文对这两个问题进行了分析并研
究了相应处理方案,提出通过取样孔变径、取样管路变更、控制设
备安装及运行环境、防止减少沉积物脱落等方法来降低吸气式感烟
探测器误报率。
关键词:asd;灵敏度;取样管路;取样孔;沉积物。
中图分类号:k826.16文献标识码:a文章编号:
引言
方家山全厂火灾报警控制系统(jdt系统)肩负着对方家山核电工
程各厂房及设备的火灾监测任务,并在火警时发出火警信号及联动
控制信号。jdt系统是方家山各厂房、设备投运的先决条件,是方
家山机组调试、运行期间一道重要的安全屏障。在jdt系统调试过
程中发现的问题包括系统设计、设备质量、安装质量等,例如:jdt
系统逻辑关系表设计不合理、消防联动设备需jdt系统控制机柜提
供dc24v电源、控制机柜多处报联动设备反馈、感温电缆安装时间
的选择、控制机柜运行不稳定等。本文将结合jdt系统调试现场的
实际情况,针对吸气式感烟探测器误报率高以及jdt系统与消防联
动设备设计上存在缺陷这两个问题进行系统、全面的分析,并提出
合理且行之有效的解决方案。
吸气式火灾报警探测器误报率高的分析及解决方案
2.1吸气式火灾报警探测器(以下称asd)概况
asd是一种具有报警功能及继电器信号输出的空气管路取样式感烟
火灾探测器,利用高灵敏度的烟雾探测器对重要厂房、设备作出火
灾早期预警,也可对需要高灵敏度烟雾探测的场所及高洁净、高大
空间、高温、高湿或具有强电磁辐射等环境进行火警监测。
jdt系统监视模块对asd火警继电器和故障继电器触点的状态进行
监视,并将信息通过双总线传输至jdt控制机柜,从而实现asd与
jdt系统控制机柜通讯。一般情况下jdt系统控制机柜向asd提供
dc24v电源,特殊情况(jdt系统控制机柜dc24v电源负载过重)
下会专门为asd设置dc24v电源装置。图2-1为asd系统结构图。
图2-1asd系统结构图
asd通过内部的一个抽气设备产生低气压,带有若干个小孔的空气
采样管从被监控区吸入空气,这些空气经过过滤装置后进入激光采
样检测室进行分析,相应的微处理器对数据进行综合处理,判断是
否有火警发生,如有则给出相应的声光报警并在液晶面板显示报警
信息。每台asd支持两个回路通道同时进行取样检测,也可单独使
用一个回路通道。图2-2为asd探测器机柜内部结构图.
图2-2asd探测器机柜内部结构图
2.2方家山jdt系统调试过程中asd误报率高的分析
在方家山jdt系统调试过程中,asd误报频度较高。表2-1为已经
安装的asd设备信息及误报信息统计。
表2-1asd设备信息及误报信息统计
现阶段已安装的7台asd中有5台发生过误报,误报率达到了
71.4%,且3台asd发生过1次以上的误报,重复故障率达到60%。
asd属于高灵敏度感烟探测器,除了设备本身质量外其他影响探测
器的运行稳定性的因素包括:探测器灵敏度的设定、取样管路和取
样孔的设计方式、设备运行的环境状况、设备的维护保养等。
2.2.1灵敏度对于探测器误报率的影响
烟雾探测器的灵敏度通常被定义为“百分之遮光率每米”(%obs/m),
其表达的意义为:该浓度的烟雾在一米在距离中对穿透其光线的遮
挡百分率。
灵敏度的设定对感烟探测器的运行性能至关重要。灵敏度数值设定
过大,感烟探测器发出报警时火灾情况可能已经发展到了不可控制
的程度,感烟探测也就失去了其存在的意义。灵敏度数值设定过小
带来的问题就是高误报率,比如取样管路沉积物脱落、房间内土建
施工等非火灾引起的烟雾颗粒都有可能被烟雾探测设备误认为火
灾发生。
方家山jdt系统现已安装的7台asd其灵敏度阈值设定值在
0.026%obs/m至0.030%obs/m。现场每个取样管路一般开孔数量为3
至5个。按照:
s(灵敏度)=n(取样孔数量)×s(灵敏度设定值)
的公式进行计算,那么理论上这些取样孔的灵敏度阈值范围在
0.078%obs/m至0.15%obs/m之间。传统感烟探测器如离子感烟探测
器的灵敏度阈值一般设定为2%obs/m—6%obs/m,且存在一定的误报
率。相比之下,作为火灾早期预警的asd其灵敏度设定值要小的多,
这也是方家山jdt系统已安装的asd误报率高且误报频发的主要原
因之一。除了探测器灵敏度阈值的设定和取样孔的数量以外,取样
孔径的大小也是影响asd各取样孔探测灵敏度的重要因素。取样孔
一般均匀分布在取样管路上,随着取样管路的延伸越靠近末端的取
样孔抽气流量越小,其探测灵敏度也越低,取样管路最末端的取样
孔灵敏度最低。每一个取样孔的灵敏度都应符合相关标准和现场探
测效率的要求。因此,当取样管路最末端的取样孔灵敏度达到要求
时,其他取样孔的灵敏度就过高了,越靠近探测器的取样孔测量灵
敏度较高,探测器附近的取样孔就更加容易引起误报。
2.2.2asd取样管路设计对探测效率的影响
方家山现场jdt系统asd取样管路的设计并没有发挥出最高的探测
效率。取样管路往往距离监测设备(如电器机柜、控制机柜、计算
机等)较高或者较远,使得探测器必须设置较高的灵敏度才能保证
对设备的探测效率和响应速度。取样管路的安装位置是影响取样孔
探测效率的重要因素。通过取样管路设计的合理化可以提高取样孔
的探测效率,在探测器灵敏度阈值设置上调的情况下达到与原设计
相同的探测效率,从而降低误报率。下表罗列了各asd取样管路设
计分析:
表2-2各asd取样管路设计分析
图2-3各取样管路安装情况
2.2.3运行环境对asd误报率的影响
相比传统的感烟探测器,asd可胜任各种恶劣环境(高灰尘、高温、
低温、电磁干扰、辐射等)的火灾探测及报警工作。asd取样管路
材质为pvc材质,可不受各种极端环境的影响,而asd的探测器机
柜必须安装在相对良好的环境中运行,否者其高精度的探测装置将
受到影响或者损坏从而引发故障和误报。
一般情况下土建工作的全面完工是其他电议设备开始安装的先决
条件。然而为保证工程进度,可能在土建工作的中后期jdt系统各
种设备的安装工作就已经开始。例如,在td/jx厂房的asd安装完
成之后,厂房内墙壁进行了粉刷和打磨等土建作业,使得该厂房内
的两台asd探测机柜内部积累了大量粉尘,影响了设备的稳定运行。
另外,已竣工的厂房存在再次装修的可能性。比如ea楼在初次装
修完成数月之后又进行了第二次的精装修,此时ea楼jdt系统各
设备已上电运行,装修过程中切割大理石板将产生大量粉尘。安装
在ea楼的asd不但出现了探测机柜内积尘的现象,个别探测机柜
还出现了出气口防护罩脱落且有水泥掉落其中,严重影响了设备的
稳定运行。
2.2.4沉积物脱落导致asd误报
取样管路管壁尤其是管路转弯处和取样孔边缘的积尘后脱落后进
入探测器也是导致误报的原因之一。影响沉积物所引起误报的因素
主要包括抽气装置的流量;取样管路的材质和管径;取样管路转弯
处的弧度;取样孔边缘的光滑度;检测区域的灰尘本底;探测器过
滤器的过滤能力;探测器灵敏度值的设定等。
2.3降低误报率的方案
2.3.1采用取样孔变径的方法降低灵敏度
通过取样孔变径的方法可以使同一取样管上的各取样孔进气流量
达到近似相等,从而使各取样孔的探测灵敏度达到近似相等,解决
了同一取样管上的各取样孔探测灵敏度递减的问题,可降低靠近烟
感探测器一端的取样孔因灵敏度过高而引起的误报的可能性。
假设asd离探测器最近的取样孔半径为r,该取样孔至探测器的取
样管路长度为l,任意两个取样孔之间的距离为m,忽略管路中途
弯曲对抽气流量的影响,在理论情况下某取样管路上任意一个取样
孔的空气流量a(n)为:
a(n)=a(1)·l/[l+(n-1)m]
(n=1、2、3...)
在取样管路的某一位置的取样孔,其取样流量的大小与该取样孔的
开孔面积成正比。那么,要使每个取样孔的流量近似相等,某取样
管路上任意一个取样孔的开孔面积s(n)为:
s(n)=s(1)·a(1)/a(n)
(n=1、2、3...)
代入a(n)后得到:s(n)=s(1)·[l+(n-1)m]/l
(n=1、2、3...)
其中s(1)=πr2
代入s(1)后得到:s(n)=πr2[l+(n-1)m]/l
某取样管各个取样孔的直径r(n)为:
r(n)=
(n=1、2、3...)
代入s(n)后得到:r(n)=r
(n=1、2、3...)
一般工况下,取r=1mm,l=m=10m,n=3
代入后得:r(2)=2mm,r(3)=3mm。
那么在此种工况下,如果采用取样孔变径的设计方案,最末端的
取样孔面积s(3)将是第一个取样孔s(1)的9倍,也就是说原
设计方案中该取样管路灵敏度最低的取样孔灵敏度增加了9倍,相
应的在不影响原设计方案中的取样孔探测效率要求的情况下,探测
器灵敏度阈值可以设定为原来的9倍,从而降低误报率。
2.3.2通过改变取样管路提高探测效率从而降低灵敏度
采用下拉式的布管方式,可以轻易实现将取样管路置于被监测设备
之上,缩短了取样孔与被监测设备的距离,有效提高探测效率。图
2-4为下拉式布管方式简图。
图2-4下拉式布管方式简图
如果需要进一步提高探测效率,可采用垂直支管的布管方式。如果
垂直支管超过1米,可以考虑使用三通变径的方法将垂直支管内部
空间减小从而提高探测响应时间。图2-5为垂直支管布管方式示意
图。
图2-5垂直支管布管方式
对于机柜顶棚带出风口的被监测设备,可采用机柜外取样的方式来
提高探测效率,如图2-6左。对于机柜顶棚无出风口的被监测设备,
可采用机柜内取样的方式,前提条件是该机柜允许在侧面开孔,如
图2-6右。
图2-6机柜外取样方式(左)和机柜内取样方式(右)
通过对烟雾扩散过程进行数学建模,可推导出取样管路变更前后取
样孔探测效率的变化比值。对烟雾扩散过程进行数学的理想条件
为:
室内无流动气流对火灾发生早期产生烟雾的扩散方向产和扩散速
度速度生影响;
忽略机柜等设备对烟雾扩散的阻挡,烟雾呈球面自由扩散;
烟雾扩散边界扩散至取样孔后第一时间被asd探测到;
烟雾的扩散服从热传导定律。(烟雾扩散运动即粒子扩散运动属于
布朗运动,可通过热传导定律推算出粒子扩散方程。热传导定律的
定义为:单位时间通过单位方向面积的流量与浓度梯度成正比。)
以取样管路变更时某取样孔为例,设:
着火点(被监测设备)为三维空间坐标的原点;
取样孔在三维空间的坐标为(x、y、z);
取样孔到原点的距离为r,且r(x,y,z)=;
烟雾在某个方向上的扩散速度为k;
烟雾扩散后的某一时间点为t(x,y,z);
烟雾扩散后某一时间点某一空间的烟雾浓度为c(x,y,z,t);
烟雾扩散初期(t=0时)总烟雾量为q。
那么用粒子扩散方程描述烟雾扩散过程的数学模型为:
(1)
设某取样孔变更后坐标为a(a,b,c),
那么,
烟雾扩散至a处时的时间点:
(2)
将a(a,b,c)及(2)代入(1)后得:
设该取样孔变更前的坐标为b(d,e,f),同理可得:
假设在其他条件不变的情况下,同一取样孔的探测效率与烟雾浓度
成正比,那么该取样孔变更前后的探测效率比r为:
a(a,b,c)、b(d,e,f)可通过现场实地测量得到,从而可以在理
论上得到取样管路变更后任意取样孔r的确定值。那么此时探测器
灵敏度可设定为原来的1/r,而探测效率将不变。由于r为理论值,
考虑到理论情况与实际工况常常存在偏差,将r实际值设定为略低
于理论值,既降了低灵敏度,又能够保证探测效率不受影响。
2.3.3控制运行环境
考虑到asd对探测机柜安装位置的环境要求相对较高,在jdt系统
各设备安装工作中建议安装公司将asd作为最后的安装项。asd安
装开始时若仍然有土建项目未完成,例如安装照明设备、安装天花
板等,应当做好已经完成安装的asd探测机柜的防尘防杂物保护工
作,在探测机柜外设置防尘罩。如果仍然有打磨墙体、切割大理石
板等产生大量粉尘的工作正在进行,应当只在安装墙体完成打孔和
安装螺栓的工作,待环境条件允许后将asd探测机柜挂在螺栓上固
定即可。
对于已经收到粉尘污染的asd,采取一下方法进行清洗恢复:
拆下asd探测机柜,使用压空从取样管路出气端进行反冲,清楚取
样管路中的沉积灰尘;
对探测机柜安装位置进行清理;
对探测机柜内部抽气装置、过滤装置、探测腔体、光电探头进行清
理;
对清洗后仍然运行不稳定的设备进行更换。
2.3.4减少沉积物脱落
采用圆弧较大的弯管作为取样管路转弯处的处理方式,可以有效减
少管路沉积物,见图2-7。
图2-7较大圆弧弯管
其他减少沉积物引起的误报的方法包括:增加取样管路清洗频度;
对取样孔进行打磨光滑处理;使用更精确的能够阻挡大颗粒灰尘的
过滤装置,并增加过滤装置的更换频度。
4.0结语
jdt系统的完整性和可用性是方家山核电工程各子项竣工后投运的
先决条件。通过制定合理、有效、可行的变更设计方案,可解决jdt
系统各种自身缺陷及jdt系统与其他联动系统的接口问题,不断提
高jdt系统运行的稳定性与可靠性,减少误报率与误动作的发生,
为方家山核电工程调试阶段及将来的商业运行保驾护航。
参考文献:
[1][中华人民共和国国家标准gb50116-98]《火灾自动报警系统
设计规范》
[2]《解析热学》,约瑟夫·傅里叶,1822年
[3]《方家山核电jdt系统设计手册》,西安核仪器厂
[4]《i56-1000-01c_axss-1000吸气式探测器设计使用手册》,西
安盛赛尔电子有限公司
本文发布于:2022-12-07 00:44:14,感谢您对本站的认可!
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