炮放煤柱工作面过老巷技术实践

更新时间:2022-10-27 21:41:18 阅读: 评论:0


2022年10月27日发
(作者:射手座男生)

2012年第10期 中州煤炭 总第202期 

炮放煤柱工作面过老巷技术实践 

詹建民,马长顺,杜青炎 

(义煤集团公司杨村煤矿,河南渑池472431) 

摘要:在分析采区煤柱煤层储藏产状要素的基础上,确定把地质条件复杂、老巷多煤层布置为炮放工作面;回 

采实践中,工作面采用仰采,消除了上覆老巷水害威胁;平交过老巷时,采用与老巷以15。斜交,小区段12 in 

过老巷,有效地控制了工作面顶板,保证了工作面过老巷安全回采。 

关键词:采区煤柱;优化设计;过老巷;过采区水仓;顶板控制;回采方法 

中图分类号:TD823.4 文献标志码:B 文章编号:1003—0506《2012)10—0053—02 

随着矿井生产服务年限的增加,杨村煤矿D11 

采区轨道下山和胶带下山两翼的工作面已回采完 

毕,只剩下采区轨道下山和胶带下山的护巷煤柱。 

煤柱内原服务工作面回采的老巷和采区水仓给煤柱 

作面采空区,西邻D11081、D11083、D11084、D11101 

工作面采空区,上覆15条老巷及采区水仓;工作面 

切眼长100 tn,有切眼向外90 in与D11102工作面 

运输巷(老巷)平交,再向外30 m接近采区水仓。 

工作面平面布置如图1所示。 工作面的布置与回采带来了重重困难。 

1工作面概况 

1.1 Dll采区煤柱概况 

明巷 

采区轨道下山、胶带下山均布置在2-3煤层中, 

两下山间隔煤柱宽30 in,两下山外护巷煤柱宽40 

m,该采区煤柱煤层倾向长800余In,走向长110余 

m,距2—3煤下部边界150余m,煤柱煤层倾角为20。 

~23。,平均21。,其上覆老巷和水仓。 

Dl1092回风巷, , 

D11091回风巷/

图1 工作面平面布置示意 

1旦 重塑鲞 

\D11071运输巷 

1.2采区工作面布置 

根据D11采区保护煤柱状况(走向较窄、倾向 

较长、煤柱煤层倾角下陡上缓)及矿井目前采煤装 

备和职工队伍技术素质,结合矿井原煤生产情况,将 

采区保护煤柱沿倾向分成2个工作面布置回采。① 

将采区下部坡度较陡、倾向长300 in的保护煤柱布 

2 Dll121炮放煤柱工作面过老巷方案确定 

2.1方案提出 

针对D11121炮放煤柱工作面的实际情况,其 

过老巷拟采用以下几种方案。 

(1)方案1:工作面正规循环推进。 

(2)方案2:工作面采用机尾超前机头推进过老 

置为炮放煤柱工作面;②将采区上部坡度较缓的 

500 m保护煤柱布置为综放煤柱工作面,充分发挥 

炮放煤柱工作面适应性强、机动灵活以及综放面高 

产高效的优点。 

1.3 Dll121炮放煤柱工作面概况 

巷。具体方法是工作面正规循环回采50 m后,每采 

1个正规循环(推进1.2 m)后,工作面机尾采1个 

斜子(推进1.2 In)超前机头回采,使工作面机尾超 

前与老巷夹角为15。平交过老巷,工作面过老巷区 

段长度在12 m之间。 

D11121炮放煤柱工作面是D11采区下山下部 

煤柱回采工作面,东邻D11093、D11092、D11091工 

收稿日期:2012—06—20 

作者简介:詹建民(1959一),男,河南义马人,助理工程师,1987年 

毕业于义马煤矿职工中等专业学校,现从事安全生产技术工作。 

(3)方案3:工作面机头超前推进过老巷。具体 

方法是工作面正规循环回采50 m后,每采2个正规 

・53・ 

2012年第10期 中州煤炭 总第202期 

循环后,工作面机头采1个斜子超前机尾回采,使工 

作面机头超前与老巷夹角为15。平交过老巷,工作 

面过老巷区段长度在12 m之间。 

2.2 方案比较 

方案1的优点是对工作面早期生产有利,过老 

巷时间短,采煤工艺简单;缺点是工作面过老巷区段 

长,老巷顶板暴露面积大,造成工作面控顶距大,顶 

板压力也随着增大,易冒顶,工作面生产条件恶化, 

对安全工作造成影响。 

方案2的优点是与老巷夹角为15。平交过老 

巷,工作面过老巷区段长度较短(12 m),有利于工 

作面过老巷顶板控制;缺点是工作面回采前期,机尾 

采煤墙斜子多,采煤工艺较复杂,会给工作面机械管 

理、工程质量造成不利因素。 

方案3的优点是与老巷夹角为15。平交过老 

巷,工作面过老巷区段长度12 m较短,有利于工作 

面过老巷顶板管理;缺点是工作面回采前期,机头采 

煤墙斜子较多,采煤工艺较复杂,也会给工作面机械 

管理、工程质量造成不利因素,但对工作面影响程度 

比方案2明显减小。 

2.3 方案选择 

方案1:工作面回采采用正规循环回采过老巷, 

回采工艺简单,但存在过老巷区段长,控顶面积大, 

顶板压力大,导致工作面生产环境恶化,工作面过老 

巷难度增大。方案2:工作面回采采用机尾超前机 

头回采过老巷时,过老巷区间小,控顶面积小,工作 

面生产环境稳定,有利于过老巷,但过巷前期回采工 

艺较复杂,不利于工作面质量标准化管理。方案3: 

工作面回采采用机头超前机尾回采过老巷时,过巷 

区间小,控顶面积小,工作面生产环境稳定,有利于 

工作面过老巷,并且过巷前期工作面采煤墙斜子少, 

回采工艺简单,而且又有利于工作面质量标准化安 

全管理。 

方案3为最优方案,可以有效地解决回采工艺 

复杂与老巷顶板难以控制的矛盾。 

3 顶板支护及安全管理措施 

3.1 工作面顶板支护方式 

该工作面属于炮放煤柱工作面回采,根据工作 

面两巷老巷多、地质结构复杂、顶板压力大、对回采 

影响较大等因素,把工作面两巷超前支护长度定为 

100 m,均采用长3.6 m的工字钢梁,配合长2.5 m 

的单体柱,“一梁三柱”打抬棚支护,煤墙侧打双抬 

・54・ 

棚支护,另一侧打单抬棚支护,柱底垫木板梁防止单 

体柱钻底,所有单体柱必须连锁,每班设专人补液1 

次,保证单体柱有足够的初撑力。 

3.2安全管理措施 

(1)工作面正常回采50 m后,每采2个正规循 

环(1个正规循环1.2 m),工作面机头采1个煤墙 

斜子,使工作面机头超前与老巷以15。夹角过老巷。 

(2)工作面距老巷20 m时,制订老巷排放气体 

安全技术措施,排放老巷气体及积水,在老巷棚梁下 

打木点柱,为工作面回采过老巷打下基础。 

(3)工作面余3 m接近老巷时,采煤墙放小炮 

回采,尽量用手镐刷帮,每刷一棚煤墙,及时窜梁护 

顶,及时支设煤墙贴帮柱,当工作面与老巷相接时, 

应先窜工作面Ⅱ型钢梁托住老巷支护棚工字钢梁, 

并在Ⅱ型梁前端梁下支设单体柱后,再去掉工字钢 

棚腿,做到先支后拆,逐棚进行,做好支护工作。 

(4)随着工作面向前回采,工作面过老巷12 m 

长区段,由机头向机尾平移,工作面回采与顶板支护 

工作均应先安排过老巷区段,再安排两端,确保过老 

巷安全工作。 

(5)工作面过老巷时,若老巷高于工作面,工作 

面支护棚托不住老巷棚梁时,要在工作面支护n型 

梁上背2 000 mm×200 mm×50 mm的木板梁,背严 

背实,支护Ⅱ型梁下单体柱,防止老巷棚落冲击工 

作面支护棚。 

(6)工作面过老巷时,若老巷低于工作面,可用 

爆破落下煤墙的煤铺底,将工作面底板趁平后,柱底 

垫木板梁,刮板输送机下每间隔1 m垫木板梁以增 

大受力面积,防止工作面支护棚及刮板输送机下沉, 

保证工作面顺利过老巷。 

(7)工作面过老巷区段,在回采中不放采空区 

顶煤。 

(8)工作面煤层倾角大于15。时,应尽可能仰 

采,使老巷积水流人采空区;过水仓期间不放采空区 

顶煤,使积水、淤泥流人采空区。 

4 结论 

(1)根据煤柱煤层储藏状况,从炮放煤柱工作 

面适应性强、机动灵活的优点考虑,把倾角较大、老 

巷多、地质条件复杂煤柱下部煤层布置为炮放工作 

面,充分发挥炮放工作面的优点,尽可能提高煤炭资 

源采出率。 

(2)针对全工作面与老巷 (下转第56页) 

2012年第l0期 中州煤炭 

带回收到机尾配重车后。 

总第202期 

之间)。③上完新胶带后,输送机开倒车把新胶带 

末端从第245 架处带到机尾,将新胶带首尾对接, 

完成更换胶带工作。 

技术论证表明,改进后的施工方案工程质量有 

保障,投入人力、物力少,外围施工强度小,用时短, 

安全可靠。 

(6)截取第245 至机尾的370 m旧胶带,绞车 

配合回收旧胶带至配重车后。 

(7)输送机开正车,从上面上新胶带,同时配合 

机尾JH-25绞车从下面回收旧胶带。 

(8)新胶带下端头到机尾时,机尾绞车不再出 

旧胶带,继续开正车上新胶带。 

(9)上完新胶带后,输送机开倒车,把新胶带头 

从第245 架处开到机尾,切下旧胶带,将新胶带对 

接,完成换胶带工作。 

5 结语 

通过对钢丝绳芯胶带输送机快速更换的探讨实 

践,针对井下不同生产条件,提出相应对策,并取得 

图2改进施工方案示意 

了良好的实施效果。①与传统施工方案相比,改进 

方案对胶带进行一次性更换,工期减少64 h,节约工 

4 方案实施 

施工准备:将2 350 m胶带硫化连接,并在指定 

位置安装JH-25、JH一11.4绞车。 

时费用48 000万元,多出原煤3.2万t。②利用改 

进方案,现场施工条件好,安全程度高,降低了职工 

劳动强度,并减少了多处巷道拉底等外围工程量。 

同时,为其他相同生产条件矿井一次性快速更换大 

长度输送机钢丝绳芯胶带提供了实践经验,社会效 

益显著。 

参考文献: 

[1] 张长香.强力胶带输送机钢丝绳芯阻燃胶带的快速更换[J]. 

煤炭技术,2005(4):30-31. 

(1)输送机开空,将1 接头带到第245 架处,输 

送机头开关停电闭锁,并派专人看管。 

(2)为防止底胶带下滑,在第231 架底胶带处 

夹1道夹子,并用钢丝绳固定牢固,钢丝绳的另一端 

系在巷道侧的棚腿上,棚子一定要连锁5架以上。 

(3)搭设硫化平台,并保证平、稳、牢。 

(4)将旧胶带在运输巷第245 架处断开,并与 

新胶带做头连接。 

[2] 赵春沛.钢丝绳芯强力胶带运输机的安装[J].矿山机械,1999 

(2):69I7O. 

[3] 马俊杰.钢丝绳芯强力胶带的整体更换技术及应用[J].矿山 

机械,2009(15):24-26. (5)将第245 架至机尾段的370 m旧胶带切 

下,由机尾的JH一25绞车与JH一1 1.4绞车配合将胶 (责任编辑:许久峰) 

(上接第54页) 平交情况,根据方位角斜交角度, 

提前调整工作面机头,超前机尾回采,使工作面少插 

采煤斜子,工作面以15。角与老巷相交,过老巷区段 

缩小到12 m;针对老巷相对工作面的空间立体位置 

作面支护棚梁前端打加强支护柱,克服了工作面过 

老巷顶板压力大、动压大等种种不利因素,有效控制 

了工作面顶板下沉的不良影响,给工作面平稳过老 

巷打下了坚实的基础。 

变化,采用工作面支护棚空顶背木板梁、底空用煤墙 

煤铺底的支护方式,解决了工作面过老巷顶板控制 

的技术难题。 

该炮放煤柱工作面过老巷技术的成功实施,使 

工作面安全回采原煤26.79万t,取得了可观的经济 

效益,不仅为杨村煤矿在复杂地质条件工作面过老 

巷积累了经验,而且为煤矿类似条件下工作面过老 

巷回采提供了有力的技术支撑。 

(责任编辑:刘光雨) 

(3)针对炮放工作面上覆老巷多的情况,利用 

仰采把老巷积水从工作面顶板自然疏放到工作面采 

空区,消除了工作面上覆老巷积水的威胁。 

(4)通过对工作面两巷打100 m超前支护,工 

・56. 


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