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汽车维修技师技术工作总结(精选多篇)
第一篇:汽车维修技师技术总结
汽修专业申报技师技术业务总结
一、从学徒到成为一个合格的中职汽修老师踏踏实实二
十年八年一步一个脚印走过来。
本人于1986年8月从汽车维修专业毕业分配到青海省海
南藏族自治州职业技术学校,从事汽车驾驶和维修工作,经
过二十几年的不断学习和经验的积累,逐渐成长为业务骨干;
由于这么多年在汽车维修的实践和总结,对于这个专业有着
深刻的理解和体会。
我始终在教学工作中坚持“安全第一、诚信之上”的原
则,始终把车辆的安全放在工作的第一位,教育学生不因利
益误导和欺诈客户,坚持诚实守信的信念,这使得这些年来
我的客户都成为我的好朋友;在技术上勇于攻坚、破解修理
难题,攻克了一个个难关,成为大家信赖的“技术能手”,哪
怕是其他修理厂里遇到的一些技术难题,这样只要有我们的
团队上手,都会迎刃而解。在汽车维修的教育教学工作中,
不怕苦、不怕脏、不怕累,刻苦学习、努力钻研,从拧好一
颗螺丝钉做起,踏踏实实教会每个学生修好每一个故障、每
一辆车,始终做到让客户满意、放心用车。
二、攻坚克难,在教学实践中探索,发现,解决汽车维
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修中的难点形成一套自己的维修体系。
近几年来,通过运用自己所掌握的理论知识和实践经验为
我校解决了诸多汽车维修中的难点问题,如:
1、帕萨特1.8l单缸5阀轿车进排气门修配装复后断裂案
例分析
(1)现象:帕萨特轿车,排量为1.8l,单缸5阀。凸轮
轴链板和气门响声很大,
装配后着车进排气门较容易断裂。
(2)故障检查:拆开气缸盖,发现气门严重积碳,显然
是平时车辆保养不好,以及所更换的机油品质不佳,没有按
照保养周期定期进行保养,机油油路堵塞,大小瓦磨损,气
缸盖上面的机油压力较低造成。
(3)故障测试:解体发动机彻底清洗,更换大小瓦、更
换大修包、以及更换已磨损的器件之后,进行装复,点火试
车,发动机工作平稳,噪声消失,测试加速性能,猛踩加速
踏板只听见“啪”的一声响,发动机即出现发抖,测试气缸
压力第二缸为0kpa,用诊断仪检测电控系统,无故障码,拆
下正时前盖及气缸盖,转动曲轴到第一缸压缩上止点,曲轴
和排气凸轮轴两个正时点对准,进排气凸轮轴两缺口对应记
号间的链销是16个。拆下气缸盖,发现第二缸1个排气门由
卡簧位处断开,究其原因归结到凸轮轴正时链条记号对得不
准。
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(4)故障分析:
a.气门拆卸中受伤。拆气门需用专用工具压缩气门弹簧
取出卡簧,而一般汽车修理厂没有专用工具,拆卸常用套筒
卡在气门顶端,以捶猛打套筒使卡簧自动跳出。由于锤击强
烈振动或套筒移位顶到气门顶部,气门材料较脆和卡簧位很
细而细小裂纹,当装回后发动机高速运转时,受伤出现断裂。
b.气门卡簧装配不到位或清洗不干净有杂物卡住,气门
不在中心位置,上下运动时四周受力不均,从脆弱的地方扭
断。
c.更换的气门质量有问题
d.正时装配不对,顶断气门。
a和c的情况占现实中绝大多数。大众系列轿车(如捷达
王、帕萨特和奥迪)的发动机都采用可变正时,它的工作特
点是曲轴通过齿形传动带首先驱动排气凸轮轴,排气凸轮轴
通过链条驱动进气凸轮轴,系统只对进气凸轮轴进行调整,
排气凸轮轴由曲轴正时齿带驱动,不能调整。进气凸轮轴调
整是通过电控液压活塞将油压作用于链条收紧器来完成,工
作油路与气缸盖油道相通。当发动机转速低时,
可变气门正时调节器下降,上部链条被放松,下部链条
作用着排气凸轮轴旋转拉力和调节器向下的推力。由于排气
凸轮轴在曲轴正时带的作用下不可能逆时针反转,所以进气
凸轮轴受两个力的共同作用:一是调节器推动链条传递给排
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气凸轮轴的拉力;二是在排气凸轮轴正常旋转带动下链条的
拉力。
当发动机处于小负荷工况时,控制油路打开,链条收紧
器在油压的作用下保持正常位置,此时配气相位无变化,这
也是该系统的不调节位置。一旦发动机转速达到1xx0r/min,
调整活塞将控制油路接通,链条收紧器在油压的作用下,向
下顶起,进气凸轮轴配气相位变化,进气门开闭时刻提前。
发动机转速超过3xx0r/min,调整结束,链条收紧器回到功率
调整正常位置。
根据以上分析情况,进气凸轮轴提前角不是很大,维修
中可能把两个凸轮轴上记号间链节装为15个或17个,主要
是由于没有机油压力,转动后凸轮轴收紧器上部不是在最高
位,相当于正时提前工作的状态,如果这样的话发动机出现
难着车、发抖加速无力,电控系统有xx515故障码(霍尔传
感器对正极短路/断路或对搭铁短路)加速使进气凸轮轴提前
工作时,气门不会与活塞相顶,退一步讲,就算活塞顶到气
门,应该是进气门而不是排气门,而且进气门受伤部位在中
下部弯曲。我厂维修过的几辆相通故障的大众车,正时带被
拉断,气门都是中下部弯曲,没有一个由卡簧处折断,有些
维修人员拆过气门再装回去莫名其妙地断了,因为不懂正时
提前系统工作原理,又找不到事故的真正原因,将事故归结
到凸轮轴链条装错,这一观点有点勉强。
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(5)结论:拆气门时尽量用专用工具压弹簧取出卡簧;
实在条件有限时,用套筒卡住并用锤子轻打,千万不能让套
筒顶在气门顶端上打,拆出后清洗干净,仔细看气门有无裂
纹,更换气门时要选信誉好的供货商的货;装配前,气缸盖、
气门及弹簧要清洗干净,卡簧装到位;凸轮轴正时链条装配
时先用工具吧凸轮轴正时收紧器向上调到最高位,并让凸轮
轴上的小四方标记与轴承盖上的小三角标记对准,且两个记
号之间的链节为16个,且发动机曲轴与排气凸轮轴两个正时
记
号对准;着车后让发动机怠速运转xxmin,刚开始加速要
缓慢一点,这样如果气门有杂物卡住或卡簧少量没到位也能
自动排除。
2、日产尼桑火花塞典型故障案例分析
(1)现象:一辆日产尼桑风度a32行驶9万公里,来我
厂维修客户称车无大的毛病,就是半年多来节气门、喷油嘴、
火花塞都没有动过,想着应该清洗和更换火花塞了。修理工
检查时的确也没有发现啥毛病。怠速平稳、加速也好,想想
客户说的也有道理,于是清洗了节气门喷油嘴,更换了火花
塞,但是这样便引来了问题。
怠速比以前高1xxr/min,并且间歇性抖动一下。间歇时
间长短不等,有时抖动厉害、有时轻微颤抖,厉害时甚至熄
火,立即点车又能重新启动。加速跟以前一样。
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(2)故障检查:用车博士检测,无故障存在,怀疑是油
压不稳。
(3)故障测试:接上油压表后,油压平稳,怠速时为
2.0kpa。车本来好好的,想想也没做别的,只是清洗、换火花
塞,于是便告诉司机可能是电脑自学习的自适应过程,过一
星期怠速就会降低,原来抖动也将消失。一周后司机把车开
来,怠速和原来一样了,但抖动仍存在。既然怠速好了,那
问题肯定在火花塞上。此车装的是白金火花塞,拆下新的火
花塞,装上旧火花塞,故障消失。
(4)故障分析:火花塞是点火系统重要的组成部分,其
好坏和匹配直接影响发动机性能和点火能量。选用火花塞时
应注意:火花塞间隙应一致,一般为0.6~0.8mm;热值应相
同。
我国根据热特性分为热型和冷型火花塞,所谓热特性是
指火花塞瓷绝缘管裙部的炽热端将热传导至发动机冷却系的
能力,是在特定条件下的一种比较值。通(转载请注明来源)
常压缩比为3~4的发动机宜使用热值为20~35的性火花塞;
压缩比为5.5~7的发动机使用145~2xx的冷型火花塞。
火花塞热特性选取是否合适可以用绝缘体裙部的颜色来
判断,发动机在怠速以外
的正常工况下运行几个小时后观察裙部颜色,若裙部呈
浅褐色并且干净,说明选型正确;若裙部辚色,说明选用火
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花塞太冷;若裙部呈灰白色,且电极有被烧蚀痕迹,则选用
的火花塞太特别是独立点火的火花塞,若选用不正确将引起
故障灯常亮。用电脑检测是“点火线圈1、2、3、4、5、6短
路”。
(5)结论:由于各种发动机工作特性不同,没有一种标
准的火花塞能够适应所有的发动机。因此必须要根据发动机
的特性来选择相适应的火花塞,这就是火花塞的选型。选型
的基本原则是:“热型”发动机(大功率、大压缩比、高转速)
应选配“冷型”火花塞(裙部长度短、导热长度短);“冷型”
发动机(小功率、小压缩比、低转速)应选配“热型”火花
塞(裙部长度长、导热长度长),以维持火花塞的热平衡,使
其工作温度保持在xx0~8xx℃工作范围。建议更换的新火花
塞与原车旧火花塞的型号、电阻、耐高温系数等参数要一致,
普通火花塞间隙正常为0.5~0.6mm。这也说明了正确选用配件
的重要性。
三、传业授技、带徒育人,真正做好传、帮、带,为社
会输送有用人才。
认真安排好学徒培训工作提高学徒的理论水平和操作水
平,搞好学徒培训工作是我厂一项长抓不懈的工作,为此我
厂认真制定了培训,要求每个班组每月至少组织两次学徒培
训,开展形式多样的学徒培训,对于新工转岗工要求有师带
徒机制,有技术管理员鉴定合格后方可独立上岗,始终给学
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徒安全操作敲响警钟,增强学徒在维修中的责任感。
具体带学生段如下:
1.通过网络和一些视频资料教育学生汽车专业在国民经
济中所处地位和作用的认识,巩固专业思想,激起学习汽车
维修专业技术的热情。
2.带学生到其他修理厂切身理解青海省汽车维修市场现
状
3.带领学生仔细熟悉汽车修理的环境、修理的手动和电子
工具的使用。为将来的学习任务打下根底。
4.经过现场维修实习和老师的交换指导,理论联络实际,
把所学的理论学问加以
印证、深化、巩固和充实,培养分析、处理实际修理任
务的能力,为后继更复杂、更高深的专业维修学习打下坚实
的根底。
5.每个阶段的学习结束后,都要求学员认真总结,并进行
严格的考核,未通过者不允许进入下一阶段的学习实践。
6.汽车维修学习是对学生的一次分析能力的培养和锻炼。
在整个学习进程中充分调动学生的客观能动性,深化细致地
认真观察、理论,使学生的动手能力逐步得到提高。
四、总结过去,放眼未来,锐意进取,不断提高自身维
修水平。
本人的从事汽车维修教学职业生涯中,在学徒时期一是
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不怕苦,不怕累,不怕失败,勇于挑战困难,二是胆大心细,
认真作业;第二个历程是独立操作过程,增强责任心,为自
己修的每一辆车负责,努力积累经验;第三个历程就是作为
诊断师傅,当达到能独立操作后,进一步提高自己的修理水
平,努力学习汽车理论,用心将维修的故障记录下来,并以
理论来指导和联系这些实际的维修实践,总结提高自己的知
识技能,一步一步向维修技师的水平接近。到如今无论是车
辆动力、底盘、电器方面的故障,在本人手上都能得到有效
解决,得到了维修工和客户尊重与认可。在技术不断进步的
今天,本人清醒的认识到只有不断学习,用理论联系实际,
不断地提高自身的维修水准,更能使自己更上一层楼,才能
更好地服务社会和让客户满意。
综上所述,根据自己的技术能力和业绩,对照国家职业标
准,本人已具备了技师水平。
青海省海南州职业技术学校魏德纯
20xx年12月7日
第二篇:汽车维修技师技术总结
汽车维修技师技术总结
诸城市金安热电有限公司张美英一、通过“看”发现车
辆的使用状况
(1)检查仪表板上故障灯的亮或熄,可判断是电控系统的
故障,还是机械系统的故障。例如一辆富康988ex—1轿车怠
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速抖动,加速性能不良,油耗大,仪表灯显示正常。通过检
查发现,其空气流量导流网积尘,清洗后加速性能恢复正常。
(2)常规的“五油、三液、一媒”的检查不可忽视,即对
透平油、机油、自动变速器油、转向助力油、齿轮油、制动
液、冷却液,刮水清洗液以及冷媒的检查。绝大部分高级轿
车上仪表灯全部用英文显示,如washfluid灯亮,应检查清洗
液和储存器内液面,添加后即可消除该警报灯亮。如一辆奥
迪a62.8l轿车abs灯点亮,似乎是一个大的故障,车主急忙赶
往奥迪a6维修中心检修,经检查发现就是制动液容器内的液
体低于警戒线,补充完制动液后故障排除,解决起来多么简
单。
二、对车主或驾驶员进行故障产生前和故障产生后车辆
情况的查问
驾驶员对自己驾驶的车辆情况最了解,是判断故障的第
一手资料。一般高级轿车驾驶员对车辆的重视程度甚高,一
点点微小的变化,他都会到修理厂查询,这一点是可以理解
的,所以说他们提供的情况是重要的。如一辆北京切诺基4.0l
吉普车,加速性能差,并且起动困难、耗油量大、排气管冒
黑烟。通过询问得知,该车己运行12万km,除进行机油和
三滤维护外,没有进行过其他的项目作业;该故障从出现至今
已行驶1万km,故障不断加重,排气冒黑烟更严重,因此断
定火花塞间隙太大,拆检发现两电极间隙接近2.5mm,更换
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火花塞后,故障排除。又如一辆林肯大陆轿车,加速性能很
差,经询问驾驶员得知,是由于更换火花塞后所引起的。拆
下火花塞观其型号也符合要求,断定其点火顺序搞错,更正
后,行驶正常。再如,一辆奔驰5xxes轿车,在更换火花塞后
不易起动。经询问,装用的火花塞间隙与普通火花塞的间隙
相同,更正后,起动正常。
总之,上述都是一些特例,也并不是说通过“问”可以
完全得到正确的依据。由于驾驶员的资历、经验以及对车辆、
性能的掌握处于不同层次,因此在“问”时,要寻找关键、
重要的现象询问,并且对驾驶员的回答要能去伪存真。这一
点对维修人员来说是很困难的,关键在于对车辆结构、性能
是否理解透彻。这就需要维修人员平时对理论知识和实践经
验的积累,只有具备了这一点,“问”的重要性才能得以充分
体现。
三、利用“闻”来判断故障点
通过对油液的“闻”可知油液的品质及该系统基本的工
作情况,通过对发动机的排放气体的闻,可以感觉发动机的
工作情况,从而为故障判断提供指导。如一辆桑塔纳20xxgsi
轿车,怠速不稳,且急加速抖动严重。通过对排放气体气味
的分析,认为是高压线有时断火,更换后,故障排除“闻”
在维修中比其他手段用得相对较少,但并不是说它不重要,
运用恰当在故障判断上可以让我们少走许多弯路。
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四、“听”这也是维修人员常用的技能
最常听的一句话是“某某的水平真高,坐在大门口,车
辆从他旁边经过就知道毛病在哪儿”。此话虽有些夸张,这也
显示了维修中听的重要性。听,首先要弄清故障的部位,分
清响声的类型,况且现在的故障分析中,最多的是机械故障,
所以说“听功”是维修人员的基本功。如
果找不准故障部位,维修中就会走许多弯路,浪费人力、
物力和财力。如果是发动机故障,就不能判为是自动变速器
故障。如一辆上海帕萨特轿车热车后有轻微的响声,由于该
车搭载的是自动变速器,无法用踩下离合器踏板的方法来判
断故障的部位。经过听诊,最后拆检发现6缸连杆轴承间隙
过大造成发动机异响。
一个成熟的维修人员,应该认真总结各种响声的特性,
如连续性响与间断性响、脆响与闷响、有规则与无规则响等,
判断出响声,是学习一些特殊结构所必须的,掌握好它是很
实用的。比如不能对装备空气悬挂的车辆谈减振器泄油,对
装备自动变速器的车辆不能谈手动挡的离合器。通过对听的
经验不断积累,可以把已有的理论上升为一种实际的技能,
自己的水平才能得到不断提高。
第三篇:汽车维修技师
一年来本人立足本职工作,深挖潜力,继续深造,在工
作中严格要求自己,加大工作力度,积极参与车间快修组管
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理工作,圆满完成公司交给的各项工作任务。
一、立足本职,自取得技师证书后,在工作中更加努力,
积极完成公司领导交给的各项任务。对下达的各项工作任务,
仔细研究和审核,出现问题及时和技术人员沟通解决维修中
的难题,配合车间经理完善各项管理工作。积极倡导新管理
制度和新技术,使所在的车间、班组管理完善,作风严谨、
技术力量过硬,能够超额完成公司交给的各项任务,积极配
合其他小组的维修工作,并取得较好的经济效益。在管理方
面严格执行公司下达的各项文件和管理制度。在维修质量和
维修台次方面多下力气,使公司的营业额登上一个新的台阶,
为公司的发展做出自己的贡献。
二、不断进行各种知识学习,提高业务技术水平。取得
技维修师证书后,不仅熟练掌握本工种操作技能和较为先进
的汽车技术,促进公司车间班组内各项技术提高,又能深入
生产现场积极和技术人员,班组管理人员探讨技术难题,提
出解决办法。平时在工作中遇到的技术难题都主动参与攻关。
在20xx年解决难题共20多项。还能将所有技术毫无保留的
传授给学员,能够做到细致耐心、态度诚恳,并促进学徒学
以致用。教学相结合,理论联系实际,互相学习,互相督促。
三、安全生产两手抓,在完成任务的同时,更加注重安
全工作,能够正确认识安全与生产的关系,带头遵章守纪,
做到了安全第一,不安全不
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生产。每日工作前进行危险源辨识、三位一体、手指口
述工作后,进行自检,对安全隐患及时进行排查排除,将安
全隐患消失在萌芽状态。自取得技师资格证以来,本人及所
在管辖车间没有发生过任何违章指挥、三违事故,有力的支
持公司的安全工作。
四、端正劳动态度,服从领导安排,工作任劳任怨,安
心本职工作,遵守各项管理制度,对组织安排工作,尽心尽
力积极完成。平时工作中团结、遵守职业道德、无不良
行为。带领职工共同维护文明氛围,形成互劳互助、互相督
促、互相监督的良好工作环境。
以上是本人取得维修技师资格以来工作总结,在今后的
工作中,我将继续不断地学习,从而提高自身业务技能水平,
钻研新知识新技术,不断深入现场,在实践中增长才干。了
解车间里的生产困难,解决实际问题,创造性的开展工作,
充分发挥个人的所长为京宝行的发展多做贡献。
20xx年11月15号
王明
第四篇:汽车维修技师工作总结
个人工作总结
一年来本人立足本职工作,深挖潜力,继续深造,在工
作中严格要求自己,加大工作力度,积极参与车间快修组管
理工作,圆满完成领导交给的各项工作任务。
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一、立足本职,自取得技术员资格证书后,在工作中更
加努力,积极完成队领导交给的各项任务。对下达的各项工
作任务,仔细研究和审核,出现问题及时和技术人员沟通解
决维修中的难题,配合车间经理完善各项管理工作,使所在
的车间、班组管理完善,作风严谨、技术力量过硬,能够超
额完成领导交给的各项任务,积极配合其他小组的维修工作,
并取得较好的经济效益。
二、不断进行各种知识学习,提高业务技术水平。熟练
掌握本工种操作技能和较为先进的汽车技术,促进车间班组
内各项技术提高,又能深入生产现场积极和技术人员,班组
管理人员探讨技术难题,提出解决办法。平时在工作中遇到
的技术难题都主动参与攻关。在20xx年解决难题共10多项。
还能将所有技术毫无保留的传授给学员,能够做到细致耐心、
态度诚恳,并促进学徒学以致用。教学相结合,理论联系实
际,互相学习,互相督促。
三、安全生产两手抓,在完成任务的同时,更加注重安
全工作,能够正确认识安全与生产的关系,带头遵章守纪,
做到了安全第一,不安全不生产。每日工作前进行危险源辨
识、三位一体、手指口述工作后,进行自检,对安全隐患及
时进行排查排除,将安全隐患消失在萌芽状态。自取得
技师资格证以来,本人及所在管辖车间没有发生过任何
违章指挥、三违事故,有力的支持公司的安全工作。
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四、端正劳动态度,服从领导安排,工作任劳任怨,安
心本职工作,遵守各项管理制度,对组织安排工作,尽心尽
力积极完成。平时工作中团结、遵守职业道德、无不良
行为。带领职工共同维护文明氛围,形成互劳互助、互相督
促、互相监督的良好工作环境。
在今后的工作中,我将继续不断地学习,从而提高自身
业务技能水平,钻研新知识新技术,不断深入现场,在实践
中增长才干。了解车间里的生产困难,解决实际问题,创造
性的开展工作,充分发挥个人的所长为京宝行的发展多做贡
献。
第五篇:汽车维修技师技术总结-论文——下载
狂野时速18:09:20
厦门市技师、高级技师职业资格考评
技术能力总结
姓名:
申报职业(工种):汽车维修工
申报等级:技师
准考证号:
身份证号:
单位名
厦门市劳动和社会保障局监制
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一、从学徒到自主经营、创业,踏踏实实二十年一步一
个脚印走过来。
本人于1989年8月从汽车维修专业毕业分配到厦门职工
汽车修理厂,从事汽车驾驶和维修工作,经过二十几年的不
断学习和经验的积累,逐渐成长为业务骨干;并于1998年开设
了自己的汽车修理厂。由于这么多年在汽车维修行业的实践
和总结,对于这个行业有着深刻的理解和体会。
我始终在维修和管理上坚持“安全第一、诚信经营”的
原则,始终把客户车辆的安全放在工作的第一位,不因利益
误导和欺诈客户,坚持诚实守信的信念,这使得这些年来我
的客户都成为我的好朋友;在技术上勇于攻坚、破解修理难
题,攻克了一个个难关,成为大家信赖的“技术能手”,哪怕
是其他修理厂里遇到的一些技术难题,只要有我和我的团队
上手,都会迎刃而解。维修工作中,不怕苦、不怕脏、不怕
累,刻苦学习、努力钻研,从拧好一颗螺丝钉做起,踏踏实
实修好每一个故障、每一辆车,始终做到让客户满意、放心
用车。
二、攻坚克难,在实践中探索,发现,解决汽车维修中
的难点形成一套自己的维修体系。
近几年来,通过运用自己所掌握的理论知识和实践经验为
我厂解决了诸多汽车维修中的难点问题,如:
1、帕萨特1.8l单缸5阀轿车进排气门修配装复后断裂案
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例分析
(1)现象:帕萨特轿车,排量为1.8l,单缸5阀。凸轮
轴链板和气门响声很大,装配后着车进排气门较容易断裂。
(2)故障检查:拆开气缸盖,发现气门严重积碳,显然
是平时车辆保养不好,以及所更换的机油品质不佳,没有按
照保养周期定期进行保养,机油油路堵塞,大小瓦磨损,气
缸盖上面的机油压力较低造成。
(3)故障测试:解体发动机彻底清洗,更换大小瓦、更
换大修包、以及更换已
磨损的器件之后,进行装复,点火试车,发动机工作平
稳,噪声消失,测试加速性能,猛踩加速踏板只听见“啪”
的一声响,发动机即出现发抖,测试气缸压力第二缸为0kpa,
用诊断仪检测电控系统,无故障码,拆下正时前盖及气缸盖,
转动曲轴到第一缸压缩上止点,曲轴和排气凸轮轴两个正时
点对准,进排气凸轮轴两缺口对应记号间的链销是16个。拆
下气缸盖,发现第二缸1个排气门由卡簧位处断开,究其原
因归结到凸轮轴正时链条记号对得不准。
(4)故障分析:
a.气门拆卸中受伤。拆气门需用专用工具压缩气门弹簧
取出卡簧,而一般汽车修理厂没有专用工具,拆卸常用套筒
卡在气门顶端,以捶猛打套筒使卡簧自动跳出。由于锤击强
烈振动或套筒移位顶到气门顶部,气门材料较脆和卡簧位很
可编辑
精品资料
细而细小裂纹,当装回后发动机高速运转时,受伤出现断裂。
b.气门卡簧装配不到位或清洗不干净有杂物卡住,气门
不在中心位置,上下运动时四周受力不均,从脆弱的地方扭
断。
c.更换的气门质量有问题
d.正时装配不对,顶断气门。
a和c的情况占现实中绝大多数。大众系列轿车(如捷达
王、帕萨特和奥迪)的发动机都采用可变正时,它的工作特
点是曲轴通过齿形传动带首先驱动排气凸轮轴,排气凸轮轴
通过链条驱动进气凸轮轴,系统只对进气凸轮轴进行调整,
排气凸轮轴由曲轴正时齿带驱动,不能调整。进气凸轮轴调
整是通过电控液压活塞将油压作用于链条收紧器来完成,工
作油路与气缸盖油道相通。当发动机转速低时,可变气门正
时调节器下降,上部链条被放松,下部链条作用着排气凸轮
轴旋转拉力和调节器向下的推力。由于排气凸轮轴在曲轴正
时带的作用下不可能逆时针反转,所以进气凸轮轴受两个力
的共同作用:一是调节器推动链条传递给排气凸轮轴的拉力;
二是在排气凸轮轴正常旋转带动下链条的拉力。
当发动机处于小负荷工况时,控制油路打开,链条收紧
器在油压的作用下保持正常位置,此时配气相位无变化,这
也是该系统的不调节位置。一旦发动机转速达到1xx0r/min,
调整活塞将控制油路接通,链条收紧器在油压的作用下,向
可编辑
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下顶起,进气凸轮轴配气相位变化,进气门开闭时刻提前。
发动机转速超过3xx0r/min,调整结束,链条收紧器回到功率
调整正常位置。
根据以上分析情况,进气凸轮轴提前角不是很大,维修
中可能把两个凸轮轴上记号间链节装为15个或17个,主要
是由于没有机油压力,转动后凸轮轴收紧器上部不是在最高
位,相当于正时提前工作的状态,如果这样的话发动机出现
难着车、发抖加速无力,电控系统有xx515故障码(霍尔传
感器对正极短路/断路或对搭铁短路)加速使进气凸轮轴提前
工作时,气门不会与活塞相顶,退一步讲,就算活塞顶到气
门,应该是进气门而不是排气门,而且进气门受伤部位在中
下部弯曲。我厂维修过的几辆相通故障的大众车,正时带被
拉断,气门都是中下部弯曲,没有一个由卡簧处折断,有些
维修人员拆过气门再装回去莫名其妙地断了,因为不懂正时
提前系统工作原理,又找不到事故的真正原因,将事故归结
到凸轮轴链条装错,这一观点有点勉强。
(5)结论:拆气门时尽量用专用工具压弹簧取出卡簧;
实在条件有限时,用套筒卡住并用锤子轻打,千万不能让套
筒顶在气门顶端上打,拆出后清洗干净,仔细看气门有无裂
纹,更换气门时要选信誉好的供货商的货;装配前,气缸盖、
气门及弹簧要清洗干净,卡簧装到位;凸轮轴正时链条装配
时先用工具吧凸轮轴正时收紧器向上调到最高位,并让凸轮
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轴上的小四方标记与轴承盖上的小三角标记
对准,且两个记号之间的链节为16个,且发动机曲轴与
排气凸轮轴两个正时记号对准;着车后让发动机怠速运转
xxmin,刚开始加速要缓慢一点,这样如果气门有杂物卡住或
卡簧少量没到位也能自动排除。
2、日产尼桑火花塞典型故障案例分析
(1)现象:一辆日产尼桑风度a32行驶9万公里,来我
厂维修客户称车无大的毛病,就是半年多来节气门、喷油嘴、
火花塞都没有动过,想着应该清洗和更换火花塞了。修理工
检查时的确也没有发现啥毛病。怠速平稳、加速也好,想想
客户说的也有道理,于是清洗了节气门喷油嘴,更换了火花
塞,但是这样便引来了问题。
怠速比以前高1xxr/min,并且间歇性抖动一下。间歇时
间长短不等,有时抖动厉害、有时轻微颤抖,厉害时甚至熄
火,立即点车又能重新启动。加速跟以前一样。
(2)故障检查:用车博士检测,无故障存在,怀疑是油
压不稳。
(3)故障测试:接上油压表后,油压平稳,怠速时为
2.0kpa。车本来好好的,想想也没做别的,只是清洗、换火花
塞,于是便告诉司机可能是电脑自学习的自适应过程,过一
星期怠速就会降低,原来抖动也将消失。一周后司机把车开
来,怠速和原来一样了,但抖动仍存在。既然怠速好了,那
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问题肯定在火花塞上。此车装的是白金火花塞,拆下新的火
花塞,装上旧火花塞,故障消失。
(4)故障分析:火花塞是点火系统重要的组成部分,其
好坏和匹配直接影响发动机性能和点火能量。选用火花塞时
应注意:火花塞间隙应一致,一般为0.6~0.8mm;热值应相
同。
我国根据热特性分为热型和冷型火花塞,所谓热特性是
指火花塞瓷绝缘管裙部的炽热端将热传导至发动机冷却系的
能力,是在特定条件下的一种比较值。通常压缩比为3~4的
发动机宜使用热值为20~35的性火花塞;压缩比为5.5~7的
发动机使用145~2xx的冷型火花塞。
火花塞热特性选取是否合适可以用绝缘体裙部的颜色来
判断,发动机在怠速以外的正常工况下运行几个小时后观察
裙部颜色,若裙部呈浅褐色并且干净,说明选型正确;若裙
部辚色,说明选用火花塞太冷;若裙部呈灰白色,且电极有
被烧蚀痕迹,则选用的火花塞太特别是独立点火的火花塞,
若选用不正确将引起故障灯常亮。用电脑检测是“点火线圈1、
2、3、4、5、6短路”。
(5)结论:由于各种发动机工作特性不同,没有一种标
准的火花塞能够适应所有的发动机。因此必须要根据发动机
的特性来选择相适应的火花塞,这就是火花塞的选型。选型
的基本原则是:“热型”发动机(大功率、大压缩比、高转速)
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应选配“冷型”火花塞(裙部长度短、导热长度短);“冷型”
发动机(小功率、小压缩比、低转速)应选配“热型”火花
塞(裙部长度长、导热长度长),以维持火花塞的热平衡,使
其工作温度保持在xx0~8xx℃工作范围。建议更换的新火花
塞与原车旧火花塞的型号、电阻、耐高温系数等参数要一致,
普通火花塞间隙正常为0.5~0.6mm。这也说明了正确选用配件
的重要性。
三、传业授技、带徒育人,真正做好传、帮、带,为社
会输送有用人才。
认真安排好学徒培训工作提高学徒的理论水平和操作水
平,搞好学徒培训工作是我厂一项长抓不懈的工作,为此我
厂认真制定了培训制度,要求每个班组每月至少组织两次学
徒培训,开展形式多样的学徒培训,对于新工转岗工要求有
师带徒机制,有技术管理员鉴定合格后方可独立上岗,始终
给学徒安全操作敲响警钟,增强学徒在维修中的责任感。
具体带徒手段如下:
1.通过网络和一些视频资料教育学徒汽车专业在国民经
济中所处地位和作用的认识,巩固专业思想,激起学习汽车
维修专业技术的热情。
2.带领学徒到其他修理厂切身理解厦门汽车维修市场现
状
3.带领学徒仔细熟悉汽车修理的环境、修理的手动和电子
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工具的使用。为将来的学习任务打下根底。
4.经过现场维修实习和老师傅的交换指导,理论联络实
际,把所学的理论学问加以印证、深化、巩固和充实,培养
分析、处理实际修理任务的能力,为后继更复杂、更高深的
专业维修学习打下坚实的根底。
5.每个阶段的学习结束后,都要求学员认真总结,并进行
严格的考核,未通过者不允许进入下一阶段的学习实践。
6.汽车维修学习是对学徒的一次分析能力的培养和锻炼。
在整个学习进程中充分调动学徒的客观能动性,深化细致地
认真观察、理论,使学徒的动手能力逐步得到提高。
四、总结过去,放眼未来,锐意进取,不断提高自身维
修水平。
本人的维修职业生涯中,在学徒时期一是不怕苦,不怕
累,不怕失败,勇于挑战困难,二是胆大心细,认真作业;
第二个历程是独立操作过程,增强责任心,为自己修的每一
辆车负责,努力积累经验;第三个历程就是作为诊断师傅,
当达到能独立操作后,进一步提高自己的修理水平,努力学
习汽车理论,用心将维修的故障记录下来,并以理论来指导
和联系这些实际的维修实践,总结提高自己的知识技能,一
步一步向维修技师的水平接近。到如今无论是车辆动力、底
盘、电器方面的故障,在本人手上都能得到有效解决,得到
了维修工和客户尊重与认可。在技术不断进步的今天,本人
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清醒的认识到只有不断学习,用理论联系实际,不断地提高
自身的维修水准,更能使自己更上一层楼,才能更好地服务
社会和让客户满意。
综上所述,根据自己的技术能力和业绩,对照国家职业标
准,本人已具备了技师水平。
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